今年以來(lái),陜鋼集團龍鋼公司緊盯挖潛增效年度目標任務(wù),發(fā)動(dòng)干部職工積極開(kāi)展“小技小改”,實(shí)施技術(shù)改造和課題攻關(guān),從一線(xiàn)職工們的點(diǎn)滴智慧中掘出真金,助力企業(yè)挖潛增效工作。
改造小車(chē)尾輪降成本
針對原料一區2系統雙斗輪混勻取料機在取料過(guò)程中,機尾尾輪原料拋灑的現象,技術(shù)人員經(jīng)技術(shù)論證,決定在取料機設備改造時(shí),通過(guò)拆除原機尾卸料溜槽、小車(chē)拉緊裝置,重新制作一套小車(chē)尾輪裝置,并將取料機小車(chē)和拉緊配重裝置整體前移2.5米。改造后,不僅取料機機尾撒料現象大幅減少,進(jìn)一步改善了現場(chǎng)作業(yè)環(huán)境,而且年可節約皮帶、車(chē)輛等生產(chǎn)成本費用5萬(wàn)余元。
粘貼耐磨襯板延壽命
原料一區1系統取料機因斗體受料槽空間狹小、溜槽粘料等原因,在高速取料中,受料槽堵塞嚴重,直接影響取料能力和支撐輥使用壽命。為解決這一問(wèn)題,維修技術(shù)人員一方面延長(cháng)取料機斗體兩邊溜槽,另一方面在受料槽內部粘貼全陶瓷耐磨襯板,改造后,實(shí)現了溜槽無(wú)積料和下料流暢,支撐輥在線(xiàn)壽命延長(cháng)一倍以上,年可節約備件費用13萬(wàn)元。
巧加擋料小板提質(zhì)量
原料系統四輥焦沫破碎機分上輥和下輥兩部分,輥體兩邊與機殼存在一定間隙,固體燃料經(jīng)上輥破碎進(jìn)入下輥過(guò)程中,大顆粒燃料極易通過(guò)下輥與機殼兩邊間隙進(jìn)入下道工序,造成固燃破碎粒度合格率不達標,影響燒結礦質(zhì)量提升。針對這一問(wèn)題,技術(shù)人員利用上輥和下輥之間的空間,分別在機殼內部?jì)蛇叞惭b擋料板,實(shí)現了大顆粒固燃自動(dòng)收集,導流進(jìn)入下輥進(jìn)行二次破碎。上線(xiàn)運行后效果良好,固燃粒度合格率可提升1-2%個(gè)百分點(diǎn)。
作者:劉永超