今年以來(lái),陜鋼龍鋼公司煉鋼老區工序能耗最好達到-25.41kgce/t,新區工序能耗最好達到-29.58kgce/t,均創(chuàng )歷史最好水平,月均創(chuàng )效約226萬(wàn)元。
為進(jìn)一步降低能源消耗,提高余能回收量,該單位成立能源小組,修訂完善能源管理制度、網(wǎng)絡(luò )圖,將能源指標層層分解到各班組,并制定切實(shí)可行的節能措施。針對蒸汽回收量較低問(wèn)題,該單位積極走出去、請進(jìn)來(lái),不斷整改完善相關(guān)環(huán)節,對蒸汽回收系統的閥門(mén)、管道進(jìn)行有序整改和更換,對引接的生產(chǎn)、生活蒸汽支管進(jìn)行盲堵,整合部分蒸汽管道,對不能整合的用氣支管加裝計量表,實(shí)現全面計量。同時(shí)利用大修對3#鍋爐系統和6#爐移動(dòng)段進(jìn)行更換,避免了因泄漏造成的水汽比失衡;對鍋爐排污、蒸汽總閥等進(jìn)行改造或更換,實(shí)現遠程自動(dòng)控制,提高工作效率。通過(guò)各項措施的實(shí)施,煉鋼老區、新區蒸汽回收量均達到108kg/t的好成績(jì)。
下一步,煉鋼廠(chǎng)將進(jìn)一步對標行業(yè)先進(jìn)指標,深挖內潛,堅持工藝節能、技術(shù)節能的方向不動(dòng)搖,不斷實(shí)施節能改造,努力完成能耗指標再降5%的目標。(高建明)