解決成品縱筋調整困難
在生產(chǎn)實(shí)踐中,技術(shù)人員發(fā)現原工藝不利于成品的縱筋調整。尤其是在每班次的換輥后軋制時(shí)鋼材縱筋極其偏小,每次調整時(shí)間長(cháng),影響作業(yè)率的提升,同時(shí)產(chǎn)生大量廢品,影響成材率指標的提升,通過(guò)對三根鋼材的跟蹤觀(guān)察,發(fā)現中線(xiàn)的無(wú)縱筋現象較為突出。技術(shù)人員通過(guò)跟蹤精軋各架次孔型的使用狀態(tài),發(fā)現該規格的K3孔型在軋制過(guò)程中,充滿(mǎn)度欠佳,將K4輥縫放大,仍無(wú)法得到有效解決。采用面積分析法研究發(fā)現,該工藝的K4孔型設計中線(xiàn)面積過(guò)小,無(wú)法達到K3孔型軋制的實(shí)際需求,致使中線(xiàn)的來(lái)料偏小,縱筋調整難度加大,同時(shí)切分后線(xiàn)差極不穩定,導致冷剪切尾偏長(cháng),影響成材率、定尺率指標的提升。技術(shù)人員對關(guān)鍵架次K4孔型進(jìn)行優(yōu)化,增加其中線(xiàn)面積徹底解決了該規格成品縱筋難以調整的難題。
徹底消除橫肋缺陷和瑕疵
在生產(chǎn)中,技術(shù)人員還發(fā)現隨著(zhù)隨著(zhù)K4軋槽的磨損,易在成品橫肋上產(chǎn)生缺陷,為了確保質(zhì)量無(wú)瑕疵,增加換輥、換槽的頻次,但是影響了作業(yè)率的提升,增加了員工的勞動(dòng)強度,同時(shí)造成了工藝備件及潤滑脂的消耗量上升,導致噸鋼加工成本的上升,對“禹龍”品牌的質(zhì)量形象也造成了隱患。技術(shù)人員對K4孔型再次跟蹤剖析,發(fā)現造成此缺陷的主要原因是K4孔型的預切分圓角設計偏大,在塑性變形時(shí),預切分帶處給來(lái)料造成的阻力較大,因此預切分帶的磨損就非???,當磨損出現楔形狀預切分帶時(shí),就會(huì )在K4料型上切出沿縱向分布的凹陷狀的缺陷,進(jìn)而導致橫肋產(chǎn)生缺陷。技術(shù)人員對K4孔型進(jìn)行了升級優(yōu)化,對預切分圓角進(jìn)行調整后,降低其對鋼料塑性變形過(guò)程中的阻力,減少磨損量及磨損速度,提高軋槽的使用壽命,徹底解決了橫肋產(chǎn)生缺陷的難題。
對K4架次孔型優(yōu)化改造后,徹底解決了龍鋼軋鋼廠(chǎng)Φ20螺規格軋制過(guò)程中縱筋偏小、橫肋缺陷的難題。并且通過(guò)連續數月的跟蹤記錄,發(fā)現該規格作業(yè)率大幅度提高,最高日作業(yè)率達到96%以上,日產(chǎn)突破6000噸大關(guān),達國內領(lǐng)先水平。(高星、薛亞峰)