今年以來(lái),陜鋼龍鋼公司煉鋼廠(chǎng)始終瞄準“國內一流、行業(yè)領(lǐng)先”總目標,以創(chuàng )新為驅動(dòng),在技術(shù)創(chuàng )新上掘金,大幅提升了設備運行的穩定性和受控性,助力經(jīng)濟煉鋼。
操作臺的“變臉術(shù)”。4#連鑄機主控操作臺使用年限較長(cháng),日常維護困難較大。針對此問(wèn)題,技術(shù)人員在上位機WINCC畫(huà)面上編輯所有操作臺上的操作功能,修改各流PLC控制程序,通過(guò)網(wǎng)絡(luò )控制,應用冗余技術(shù),取代硬接線(xiàn)及所有按鈕、轉換開(kāi)關(guān)。廢棄原來(lái)的操作臺,采用鼠標操作,使故障率大幅降低,且在配水系統故障后,該系統可繼續工作,杜絕生產(chǎn)中斷,年可創(chuàng )造綜合效益40.8萬(wàn)元。
找對癥結“巧配比”。4#連鑄機進(jìn)行斷面改造后,對二冷室噴淋系統進(jìn)行全面升級改造,鑄機自動(dòng)配水系統不能與生產(chǎn)實(shí)際相匹配,影響鋼坯收得率。針對這一問(wèn)題,該單位生產(chǎn)技術(shù)人員與操作人員溝通,經(jīng)過(guò)現場(chǎng)查看,發(fā)現是因為比水量不合適,影響鑄坯質(zhì)量。該單位對配水系統進(jìn)行優(yōu)化,將配水參數通過(guò)優(yōu)化,把拉速分為三個(gè)區間進(jìn)行配比,通過(guò)比水量反推各二冷段配水參數。配水系統優(yōu)化改造,使得生產(chǎn)不同斷面的配水量都能滿(mǎn)足工藝要求,鑄坯合格率連續3個(gè)月達到100%,年創(chuàng )效36萬(wàn)余元。
螺母撐起的“效益”。凸輪控制器檔位自鎖裝置通過(guò)拉桿螺栓連接彈簧,依靠彈簧拉力及棘輪對凸輪卡位,讓控制器靜止時(shí)保持某一檔位不變。由于拉桿螺栓周而復始左右竄動(dòng),導致彈簧疲勞或損壞,控制器不能實(shí)現檔位自鎖,控制器始終處在最高檔位,對車(chē)輛安全操作及正常使用構成威脅。針對這一問(wèn)題,該單位在拉桿螺栓的穿孔底板前后側各加裝一個(gè)螺母,對拉桿螺栓位置進(jìn)行定位。改造后,凸輪控制器的在線(xiàn)平均壽命由以前的10個(gè)月延長(cháng)至現在的14個(gè)月,年可創(chuàng )效約19.2萬(wàn)元。(陳海云)