近期,陜鋼龍鋼公司軋鋼廠(chǎng)加熱爐溫度控制系統改造成功,并在該單位棒三作業(yè)區率先上線(xiàn)應用。
在傳統棒材生產(chǎn)過(guò)程中,加熱爐溫度控制普遍為人工控制,存在調整頻次高、精度低等弊端。另外,因鋼坯接收方式不同,出現熱涼鋼坯混裝入爐的情況,導致涼坯燒不透、熱坯溫度過(guò)高、氧化鐵皮多等缺陷。為有效解決上述問(wèn)題,該單位立足數字化智能化轉型生產(chǎn)需要,組織專(zhuān)業(yè)技術(shù)人員開(kāi)展自動(dòng)控制溫度系統攻關(guān),并成功上線(xiàn)應用。該系統通過(guò)爐內實(shí)行冷熱鋼坯三段分布(即加熱一段、加熱二段、均熱段),爐口加裝測溫設備,并與加熱爐溫控系統連接完成數據采集,使鋼坯加熱更均勻、煤氣和空氣燃燒更充分。同時(shí)加熱爐工還可通過(guò)系統監控畫(huà)面,直觀(guān)看到爐內情況,更精準地控制出鋼節奏。該系統實(shí)施一個(gè)多月來(lái),噸鋼煤氣消耗由之前168m3降至165m3,加熱爐氧化燒損降低0.02%。
下一步,該單位將繼續對加熱爐在線(xiàn)溫度控制系統進(jìn)行升級,不斷推動(dòng)軋制效益提升、能耗降低。(高星 王蘭)