2019年注定是艱苦奮斗的一年,由于市場(chǎng)行情不穩定,為了適應新一輪的市場(chǎng)經(jīng)濟,加強企業(yè)的生存力和市場(chǎng)競爭力,也為完成年度降本增效的整體目標,陜鋼集團漢鋼公司煉鋼廠(chǎng)在合金優(yōu)化上鉚足了力氣。十月份煉鋼廠(chǎng)HRB400合金單耗完成較上半年降低6.15%,合金成本較上半年降低6.98%,完成年度合金降本增效目標的120.67%,取得了歷史性突破。
嚴格把控提質(zhì)量
“巧婦難為無(wú)米之炊”,好的產(chǎn)品必然需要使用好的原材料,為降低合金消耗,提高轉爐入爐合金吸收率,提高產(chǎn)品質(zhì)量,漢鋼公司不僅在合金驗收上嚴格把控每一批入場(chǎng)合金質(zhì)量,通過(guò)對其外觀(guān)及成分的多方判定來(lái)確定合金質(zhì)量,提升合金品質(zhì)。在使用上,煉鋼廠(chǎng)內部也對合金質(zhì)量嚴格把控,通過(guò)嚴格控制一般不合格合金的使用,降低合金損失,提高轉爐合金吸收率,從而降低合金消耗。
設備升級促提升
設備是一個(gè)企業(yè)生產(chǎn)和發(fā)展的根本,設備升級是增強企業(yè)競爭力的重要手段。2019年以來(lái),通過(guò)與國內先進(jìn)單位的對標學(xué)習,煉鋼廠(chǎng)引進(jìn)了合金烘烤爐。合金烘烤爐運行,提升了合金吸收率,解決了合金偏析問(wèn)題,同時(shí)降低了出鋼溫度,增加了單爐廢鋼配加量,從而降低了鐵水單耗,提升了單爐出鋼量,降低了合金噸鋼消耗。
精細管理降成本
沒(méi)有規矩不成方圓,對一個(gè)企業(yè)來(lái)說(shuō),合理的管理方法往往能事半功倍。為確保降本目標的順利完成,轉爐嚴格執行合金裝入制度,確保單爐合金的加入量。與此同時(shí),為降低鐵水硫高對合金加入量的影響,煉鋼廠(chǎng)通過(guò)減少直罐數量,增加煉鐵鐵水混鐵爐入爐率,降低因鐵水成分差造成的合金使用量增加。并通過(guò)定期召開(kāi)會(huì )議的方式,全面梳理脫氧合金化存在的問(wèn)題,避免因操作原因造成的成分不均勻、碳含量未達到目標值要求。
工藝提升促發(fā)展
工藝是一個(gè)煉鋼生產(chǎn)中的重中之重,也是合金優(yōu)化的重點(diǎn)和難點(diǎn)。為促進(jìn)合金成本的降低,煉鋼廠(chǎng)先后對合金成分控制及高錳生鐵配加進(jìn)行了要求,通過(guò)對公司各生產(chǎn)線(xiàn)合金富余性能的把控,降低合金消耗,與此同時(shí),通過(guò)增加配加高錳生鐵的加入量,提高終點(diǎn)殘錳,降低硅錳消耗,從而降低成本。不僅如此,煉鋼廠(chǎng)還制定了動(dòng)態(tài)的合金成本結構圖,通過(guò)對比實(shí)時(shí)的合金價(jià)格,實(shí)行同作用合金的相互替換,降低合金成本。
通過(guò)各層級員工的共同努力,煉鋼廠(chǎng)合金優(yōu)化再度邁上了新臺階,為年度降本增效任務(wù)的順利實(shí)現創(chuàng )造了條件。(孫玉)