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方大九鋼上半年綜合能耗下降明顯

2019-08-14 15:56:00     作者:吳益凡

  2019年上半年,方大九鋼自發(fā)電46441萬(wàn)度,和2018年上半年相比增加27.8萬(wàn)度;2019年上半年噸鋼電耗為233.01度,和2018年上半年相比下降4.96度;2019年上半年噸鋼綜合能耗為371.73 t標煤,和2018年上半年相比則下降14.64 t標煤。

  進(jìn)入2019年,方大九鋼進(jìn)一步強化節能降耗工作,把降低能耗、提高發(fā)電量作為重點(diǎn)工作來(lái)抓,從降低高爐煤氣和轉爐煤氣消耗,提高煤氣回收率為切入點(diǎn),全面做好能源降耗攻關(guān)工作,通過(guò)強化能源管理力度,打好節能降耗“組合拳”,降能耗工作取得了顯著(zhù)成效。

  三大工序節能降耗攻關(guān)顯成效

  煉鐵、煉鋼、軋鋼三大工序是用能主要大戶(hù),也成為了該公司降低能耗的攻關(guān)重點(diǎn)對象。

  煉鐵工序將降能耗的關(guān)鍵點(diǎn)放在降煤氣消耗上。該廠(chǎng)加強高爐熱風(fēng)爐操作人員技能培訓工作,完善燒爐監控手段,根據高爐煙氣溫度變化趨勢,及時(shí)調整空氣與煤氣的比例,使煤氣得到充分燃燒與利用,進(jìn)一步降低噸鐵煤氣消耗。針對1號高爐熱風(fēng)爐蓄熱球板結嚴重、燒爐困難、煤氣利用效果差的問(wèn)題,該公司在今年3月底借助高爐計劃檢修契機,及時(shí)更換1號高爐熱風(fēng)爐蓄熱球,換球后空隙度和蓄熱能力得到大幅度改善。換球前后,同樣是將高爐風(fēng)溫提高到230攝氏度,改善后噸鐵煤氣消耗可下降80余立方米,節能降耗明顯。另外,企業(yè)強化高爐煤氣回收利用,今年6月份,煉鐵工序噸鐵煤氣回收率環(huán)比上月增加37.8立方米。

  “煉鋼工序主要通過(guò)提高轉爐煤氣回收量來(lái)降低成本、創(chuàng )造效益?!痹摴緹掍搹S(chǎng)綜合科科長(cháng)羅振雄說(shuō)道。據了解,煉鋼廠(chǎng)針對上半年實(shí)際情況,重點(diǎn)抓好轉爐冶煉中活動(dòng)煙罩的升、降操作,提高煤氣回收率與煤氣純度。另外,抓好除塵凈化系統的清理工作,開(kāi)展煤氣節能降耗攻關(guān),確保煉鋼工序降低煤氣消耗取得成效。6月份煉鋼工序平均煤氣回收量達145.61m3/t,有效降低回收成本2.70/噸,煤氣回收成本創(chuàng )效顯著(zhù)。

  在軋鋼工序節能降耗上,該公司軋鋼廠(chǎng)成立節能降耗攻關(guān)小組,針對當前消耗高的能源介質(zhì)進(jìn)行專(zhuān)項攻關(guān),分類(lèi)排查全線(xiàn)設備并對全線(xiàn)氣路和水路進(jìn)行地毯式檢查、查漏堵漏,并對工藝及設備自動(dòng)化進(jìn)行優(yōu)化,提升工藝節能降耗效率。同時(shí),該公司軋鋼廠(chǎng)進(jìn)一步提高員工做好節能降耗工作的積極性和主動(dòng)性,對提供節能“金點(diǎn)子”的員工進(jìn)行重獎。多管齊下,效果顯著(zhù),該公司軋鋼工序水耗為0.16/噸材、軋鋼工序電耗75.3/噸材、軋鋼工序煤氣耗220.6立方米/噸材,均優(yōu)于公司計劃要求,綜合噸材水耗達到全國先進(jìn)水平。

  多措并舉強發(fā)電、少用電

  降低綜合能耗,既要節流,也要開(kāi)源,提升自發(fā)電水平,是方大九鋼節能降耗的又一重要抓手。

  “為把降電耗工作落到實(shí)處,我們公司成立了能源管理委員會(huì ),加強內部管理,制定合理攻關(guān)指標,將指標層層分解到位,同時(shí)堅持執行煤氣日動(dòng)態(tài)考核機制為自發(fā)電創(chuàng )造良好的外部煤氣環(huán)境,確保自發(fā)電量穩步提升?!痹摴旧a(chǎn)指揮中心能源管理員彭輝說(shuō)道。

  為加強對各用戶(hù)點(diǎn)用電情況的管理,該公司及時(shí)跟蹤各工序用電情況,對用電量上升的工序由責任人說(shuō)明原因及降耗措施,180余熱發(fā)電站循環(huán)水泵改造就是其中的一個(gè)典型。

  180余熱發(fā)電站兩臺循環(huán)水泵主要為汽輪機凝汽器、發(fā)電機空冷器、潤滑油站油冷卻器提供循環(huán)冷卻水,180余熱發(fā)電站1號、2號循環(huán)水泵分別向凝汽器的左右兩側進(jìn)水,如停止其中一臺循環(huán)水泵,另一側凝汽器進(jìn)水量則會(huì )相應減少,從而造成汽輪機真空下降,導致機組效率低影響發(fā)電量。為此,當汽輪機滿(mǎn)負荷運行時(shí),班組需開(kāi)啟兩臺循環(huán)水泵才能滿(mǎn)足生產(chǎn)所需,同時(shí)也造成了能源浪費。

  “為降低電耗節約成本,我們決定在兩臺循環(huán)水泵出口管道上再增加一根連通管道,保證任何一臺水泵運行時(shí),凝汽器另一側都有足夠的進(jìn)水量,從而滿(mǎn)足生產(chǎn)需要?!痹摴緞?dòng)力廠(chǎng)技術(shù)人員通過(guò)討論,決定對其進(jìn)行改造。通過(guò)改造后,只需開(kāi)啟一臺循環(huán)水泵即可滿(mǎn)足生產(chǎn)需要,每天可節約用電量約6600度,預計季度創(chuàng )效約30余萬(wàn)元。

  與此同時(shí),在確保安全的前提下,該公司進(jìn)一步強化發(fā)電管理,通過(guò)對TRT發(fā)電等機組的發(fā)電工藝作出優(yōu)化來(lái)提高發(fā)電量。以東區34TRT透平發(fā)電機組為例,該公司將透平發(fā)電機組的靜葉角度“自動(dòng)跟蹤調節”改為“人工手動(dòng)調節”,在高爐爐頂壓力波動(dòng)期間,由崗位人員根據高爐運行頂壓及時(shí)調節靜葉開(kāi)度從而達到高爐頂壓穩定,確保設備安全、生產(chǎn)穩定。該優(yōu)化方案實(shí)施后,高爐頂壓波動(dòng)由“10KPa以上”下降至“5KPa以?xún)取?,每小時(shí)發(fā)電量也提高至7000度以上,取得了顯著(zhù)成效。

編輯:網(wǎng)站實(shí)習3

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