本報訊 經(jīng)過(guò)13個(gè)月的不懈努力,中國寶武馬鋼煉鐵總廠(chǎng)采取漏風(fēng)判定方法、工藝性漏風(fēng)創(chuàng )新性治理等措施,有效降低了燒結機系統漏風(fēng),實(shí)現了燒結系統的節能降耗,每年可降低燒結成本1370多萬(wàn)元。
燒結機系統漏風(fēng)是影響燒結生產(chǎn)的重要因素,該廠(chǎng)燒結機平均漏風(fēng)率曾經(jīng)達到59.22%,超出同行業(yè)平均水平,成為創(chuàng )造極致效益的“攔路虎”。為此,從2023年初開(kāi)始,該廠(chǎng)“徐冰創(chuàng )新工作室”成員開(kāi)展“頭腦風(fēng)暴”,聚智聚力,經(jīng)過(guò)認真地探討梳理、反復演算與論證制訂方案。他們經(jīng)過(guò)近一年的持續奮戰,終于通過(guò)燒結機系統漏風(fēng)治理創(chuàng )新型綜合應用這一方法解決了難題。
“徐冰創(chuàng )新工作室”成員創(chuàng )新性地將燒結系統煙氣含氧量進(jìn)行統計,并引入含氧量計算方法判定燒結漏風(fēng)率;通過(guò)對燒結過(guò)程廢氣成分中的氧氣進(jìn)行在線(xiàn)檢測,建立燒結機系統漏風(fēng)率在線(xiàn)監測模型,解析漏風(fēng)狀態(tài),診斷漏風(fēng)原因,制訂操作與堵漏方案。他們優(yōu)化控制機頭機尾的風(fēng)量,使燒結全過(guò)程風(fēng)量趨于合理,從而實(shí)現工藝性漏風(fēng)治理,燒結礦固體燃耗、煤氣消耗等均有顯著(zhù)下降趨勢;根據工藝特性調整工作周期與運行次數,降低設備的磨損及運行期間產(chǎn)生的漏風(fēng);對卸灰閥本體、灰斗本體等創(chuàng )新性進(jìn)行改造;實(shí)現散料崗位標準化作業(yè)。
該項目于2023年11月中旬全面完成,燒結機系統漏風(fēng)率由59.22%降至47.6%,實(shí)現了厚料層生產(chǎn)的節能降耗條件,燒結余熱發(fā)電量持續提升。 (程軍)
《中國冶金報》(2024年02月01日 08版八版)