本報訊(記者郭小燕 通訊員劉博 姜延龍)經(jīng)過(guò)1個(gè)多月的施工改造,近日,吉林建龍燒結余熱回收系統改造項目投入使用,經(jīng)過(guò)10天的試運行,環(huán)冷機第2段余熱溫度較改造前提升了20攝氏度~25攝氏度,燒結余熱發(fā)電量提升約1千瓦時(shí)/噸。
在生產(chǎn)過(guò)程中,該公司技術(shù)人員發(fā)現燒結環(huán)冷機第3段~4段廢氣存在余熱的問(wèn)題。根據現場(chǎng)實(shí)際情況,該公司煉鐵廠(chǎng)結合能源處制訂了詳細的改造方案,決定在加強燒結環(huán)冷密封維護、改進(jìn),減少漏風(fēng)量的同時(shí),將第3段~4段余熱廢氣引入環(huán)冷機2號風(fēng)機入口,提高環(huán)冷機第2段廢氣溫度,達到提升余熱發(fā)電量的目的。
在該項目改造過(guò)程中,該公司充分貫徹“修舊利廢”的方針,從圖紙設計到材料、備件準備,再到現場(chǎng)施工,所使用的鋼材均來(lái)自豎爐脫硫改造下線(xiàn)的廢舊管道、型材等,閥門(mén)、執行器等其他設備經(jīng)專(zhuān)業(yè)人員修復后再次投入使用。
該公司計劃將2號風(fēng)機葉輪更換成耐熱葉輪、加裝風(fēng)機進(jìn)出口金屬補償器、對風(fēng)機入口進(jìn)行密封等手段,進(jìn)一步提升第2段廢氣溫度至380攝氏度~400攝氏度,實(shí)現余熱發(fā)電量達到15千瓦時(shí)/噸以上,年可創(chuàng )效約500萬(wàn)元。
下一步,該公司將進(jìn)一步加強對理論值和行業(yè)先進(jìn)值的梳理和研究,推動(dòng)降本增效工作切實(shí)落實(shí)到位,助力企業(yè)實(shí)現高質(zhì)量發(fā)展。
《中國冶金報》(2023年05月18日 08版八版)