本報訊 近日,柳鋼焦化廠(chǎng)二焦焦爐煙氣脫硫脫硝技改項目順利完成煙氣貫通,進(jìn)入投產(chǎn)試運行階段。監控數據顯示,該廠(chǎng)二焦焦爐煙氣的氮氧化物、二氧化硫、粉塵顆粒物濃度分別小于50毫克/標準立方米、30毫克/標準立方米、10毫克/標準立方米,均遠優(yōu)于國家排放標準要求,標志著(zhù)柳鋼焦化廠(chǎng)焦爐煙氣全部實(shí)現超低排放。
“這套環(huán)保設施具有設備腐蝕度低、余熱能源利用率高、整體運行率高等優(yōu)點(diǎn),4套系統投運后,每年可節約焦爐煤氣加熱成本1971萬(wàn)元?!痹搹S(chǎng)技術(shù)專(zhuān)家黃飛平說(shuō)。
為全力推進(jìn)該項目的建成投運,該廠(chǎng)結合近2年投入運行的3套焦爐煙氣脫硫脫硝系統情況,不斷完善SDS干法脫硫加高溫袋式除塵加SCR(選擇性催化還原技術(shù))脫硝工藝,以實(shí)現焦爐煙氣脫硫脫硝。該工藝主要特點(diǎn)是在脫硫反應器內噴入粒徑800目、純度為99%左右的干態(tài)小蘇打粉,在基本不降低煙氣溫度的情況下實(shí)現脫硫目的。脫硫除塵后的煙氣通過(guò)SCR反應器,在催化劑作用下,煙氣中的氮氧化物與噴入的氣化氨反應生成氮氣和水,使氮氧化物、二氧化硫、粉塵顆粒物等所有污染物全部符合超低排放標準的要求。
自2020年10月份該項目開(kāi)工以來(lái),該廠(chǎng)不畏困難、齊心協(xié)力,克服場(chǎng)地狹小以及高溫、雨天施工等不利因素,高質(zhì)量完成了建設投運任務(wù),將原定于2022年上半年全部實(shí)現焦爐煙氣超低排放計劃提前半年完成。 (黃津 楊琨)