能源消耗是影響生產(chǎn)成本的重要指標。方大萍安鋼鐵安源軋鋼廠(chǎng)通過(guò)技術(shù)改造和加強內部管理,實(shí)現“開(kāi)源節流”,降低新水消耗。保持全國先進(jìn)水平。
在鋼鐵企業(yè),軋鋼工序是用水大戶(hù)。加熱爐的汽化冷卻、軋輥、軋件的冷卻及電機降溫等等,在生產(chǎn)過(guò)程中都需要持續補充新水,保證軋機的正常運轉。如何降低新水消耗?
通過(guò)技術(shù)改造實(shí)現“開(kāi)源”。利用檢修時(shí)機,組織員工自己動(dòng)手對各生產(chǎn)線(xiàn)廠(chǎng)房外水溝進(jìn)行改造,加大外排水的回收利用,預計在雨水季節可以回收用水量3-5t/h。5月份,利用高棒加熱爐檢修的機會(huì ),在加熱爐旁邊砌了一條水溝,把雨水引入到主溝以循環(huán)利用。
加強能耗管理實(shí)現“節流”。對內,從分廠(chǎng)到車(chē)間、到班組各崗位,廣泛宣傳節能措施,不定期抽查節能操作落實(shí)情況,發(fā)動(dòng)員工參與現場(chǎng)“跑、冒、滴、漏”的查處。利用停機時(shí)間安排維修人員對生產(chǎn)區域的管道閘閥進(jìn)行專(zhuān)項整治,在保證生產(chǎn)工藝要求和生產(chǎn)安全的同時(shí)減少用水量,杜絕長(cháng)流水。對外,加強與動(dòng)力等相關(guān)單位的溝通,完善用水管理計量網(wǎng)絡(luò ),將水泵房補水量、補水壓力等計量點(diǎn)通過(guò)網(wǎng)絡(luò )接入操作系統,做到實(shí)時(shí)監控,發(fā)現異常及時(shí)匯報溝通。
通過(guò)將各項措施落實(shí)到位,今年1-3月份,萍安鋼鐵安源軋鋼廠(chǎng)新水消耗為0.135m3/t,在國內同類(lèi)型軋制線(xiàn)中位于前列。4月份、5月份該廠(chǎng)新水消耗為0.107m3/t、0.113m3/t,對比一季度新水消耗進(jìn)一步下降。(劉新)