“高線(xiàn)車(chē)間、棒線(xiàn)車(chē)間軋制6.0盤(pán)螺品種時(shí),可采用一臺打包機生產(chǎn),預計每年可節約8.42萬(wàn)度電,節約成本45500元?!?/span>
“將棒線(xiàn)收集區與冷床兩個(gè)單獨的液壓站合并成一個(gè)液壓站,可以減少一臺90KW電機運行,根據作業(yè)率測算,每年可節約用電31.6萬(wàn)度,節約成本167500元?!?/span>
“棒線(xiàn)1#夾送輥長(cháng)期運轉,如果改造采用連鎖控制,發(fā)生故障2#飛剪啟動(dòng)時(shí)夾送輥才自動(dòng)投入,每年可減少電耗3.08萬(wàn)度,節約成本16600元?!?/span>
近日,方大萍安鋼安源軋鋼廠(chǎng)啟動(dòng) “節能金點(diǎn)子”方案,發(fā)動(dòng)全員,群策群力,征集節能合理化建議,收到可行性節能建議32條,經(jīng)過(guò)對每一項節能措施進(jìn)行細致的論證和效益測算,預測節能降本成效可觀(guān)。
為進(jìn)一步降低能耗,節約成本,方大鋼鐵安源軋鋼廠(chǎng)將節能降耗指標直接與主管科室、車(chē)間管理人員掛鉤、與員工收入掛鉤,完善能耗管理體系,形成“全員重視、全員參與”的良好氛圍。
該廠(chǎng)重新對《節能指南》和《能源管理考核辦法》進(jìn)行修訂評審,優(yōu)化整合,使之與生產(chǎn)實(shí)際相匹配。加大宣傳力度,組織全員學(xué)習最新版《節能指南》,從改變員工日常操作中浪費能源的陋習開(kāi)始,增強員工的節能意識。一是牢固樹(shù)立“抓節能降耗要像抓安全一樣常抓不懈”的意識,在生產(chǎn)、辦公區域內加強用電設備控制與管理,大到軋機電機,小到電腦、空調和飲水機,杜絕設備空運行和不合理待機;二是專(zhuān)業(yè)主管科室加強氣、水供應系統的檢查,加強對消耗數據的“敏感度”。班組、車(chē)間、分廠(chǎng)逐級對能耗情況進(jìn)行自檢,開(kāi)展能耗管理評比,及時(shí)對能源浪費情況進(jìn)行整改。車(chē)間班組努力攻打有效作業(yè)率,減少工藝和設備故障,實(shí)現設備高效運轉。減少浪費行為,嚴防“跑、冒、滴、漏”, 一道道擰緊能耗閘門(mén),形成節能管理全覆蓋的高壓態(tài)勢。在此基礎上,進(jìn)一步優(yōu)化工藝操作,推行設備改造,大力推廣應用節能新技術(shù)和工藝新技術(shù),廣泛開(kāi)展節能降耗合理化建議征集活動(dòng),對可行性建議實(shí)行重獎,深挖節能潛力,達到降低生產(chǎn)成本的目的。(吳琦)