“不積跬步,無(wú)以致千里;不積小流,無(wú)以成江海;不善小事,何以成大器?!睂τ谄髽I(yè)而言,降本增效已成為一種責任,更是一種精神,一種境界。陜鋼集團漢鋼公司煉鋼廠(chǎng)除塵車(chē)間嚴把降本增效關(guān),制訂切實(shí)可行的量化指標,在轉爐煤氣和余熱蒸汽回收利用這“兩把刷子”上大做文章,確保各項舉措在實(shí)際工作中擲地有聲,助推煉鋼廠(chǎng)降本增效工作再上新臺階。
提升轉爐煤氣回收量是降本增效的重點(diǎn)項目,除塵車(chē)間成立了煤氣回收攻關(guān)小組,車(chē)間、班組、崗位三級聯(lián)動(dòng),梳理影響煤氣回收量的瓶頸問(wèn)題,并采取了切實(shí)可行的措施。車(chē)間首先對煤氣回收鐘型閥傳感器進(jìn)行了改造,將原安裝在鐘型閥液壓油缸內部的傳感器改裝至液壓缸聯(lián)軸器和底座上,并將傳感器和限位兩種操作系統更改為隨時(shí)可以切換的控制方式,以增強傳感器的測量準確性和信號反饋的可靠性。其次。延長(cháng)了煤氣回收時(shí)間,將原轉爐提槍停吹聯(lián)鎖切斷煤氣回收更改為轉爐提槍停吹聯(lián)鎖后延時(shí)40秒煤氣回收,并根據煤氣熱值情況,將煤氣回收時(shí)間適當提前,杜絕了因轉爐提槍停吹造成的部分合格煤氣放散,以增加煤氣的回收量。最后。車(chē)間將原設置的風(fēng)機三級提速改為兩級提速,增加空氣流速,以提升煤氣的回收量。通過(guò)以上舉措,除塵車(chē)間煤氣回收量上升了30m3/噸鋼,單系統生產(chǎn)期間,煤氣回收最高達到129m3/噸鋼。
余熱蒸汽回收利用是車(chē)間降本增效工作的第二大指標,車(chē)間每天緊盯蒸汽回收情況,通過(guò)規范人員系統操作,加強對現場(chǎng)設備設施運行及跑冒滴漏情況排查等,有效遏制了在日常生產(chǎn)過(guò)程中影響蒸汽回收的不良因素,及時(shí)處理了過(guò)程中存在的制約性問(wèn)題,逐步提升蒸汽回收量。截止目前車(chē)間蒸汽回收量已較年初而言提高了20Kg/噸鋼,同時(shí)蒸汽外送量也由原來(lái)的35~40t/h上升到目前的60~70t/h,超額完成公司及分廠(chǎng)既定的降本增效目標任務(wù),實(shí)現了投產(chǎn)以來(lái)蒸汽回收最佳水平。
結合煉鋼節奏快、產(chǎn)量高的特點(diǎn),車(chē)間持續從內部查找不足和短板,加強與外部單位協(xié)調溝通,充分發(fā)揮好這“兩把刷子”的優(yōu)勢和作用,以達到能源回收利用最大化,為分廠(chǎng)降本增效及負能煉鋼工作作出更大的貢獻。