本報訊 6月28日深夜,安鋼集團第二煉鋼廠(chǎng)運行車(chē)間副主任賈宏濤還在轉爐煤氣回收系統泵房,校驗煤氣回收程序控制參數,盡管?chē)嶄撁簹饣厥樟窟_到103.56立方米的高水平,但是他們還在想辦法改善回收系統的控制程序,做到干凈徹底的回收轉爐煤氣,讓負能煉鋼指標更優(yōu)化。
近年來(lái),該廠(chǎng)以提高能源利用效率為核心,以節能降耗、低碳環(huán)保為目標,通過(guò)采取相應技術(shù)、優(yōu)化能源利用、強化能源管理等措施,使能源動(dòng)力介質(zhì)消耗大幅度降低,煉鋼工序實(shí)現了負能煉鋼。
“這個(gè)鋼包烘烤裝置改造后就是好,當火焰顏色變?yōu)樗{色,溫度達到3000攝氏度時(shí),不但烘烤效果非常好,而且煤氣消耗量也大幅降低了?!痹搹S(chǎng)冶煉車(chē)間鋼包崗位職工王勇深有感觸地說(shuō)。該廠(chǎng)采取對中間鋼包烘烤器加蓋、鋼包打結烘烤工藝改造、提高鋼包烘烤器烘烤效率、控制鋼包周轉個(gè)數等措施,使焦爐煤氣消耗量逐月下降。與此同時(shí),為增加能源的產(chǎn)出,他們合理安排轉爐保溫期間耗能設備的運行,通過(guò)對轉爐煤氣回收過(guò)程中煤氣含氧量、熱值等參數變化進(jìn)行全過(guò)程取樣分析,在保證安全及質(zhì)量的前提下,最大限度地回收轉爐煤氣。目前,每天可回收煤氣27萬(wàn)立方米以上。同時(shí),他們在冶煉品種鋼時(shí)對雙渣操作爐次及煤氣回收程序作相應的調整,并加強煤氣回收設備維護和提高職工的操作水平,使每爐鋼的煤氣回收時(shí)間增加5分鐘,每爐鋼可增加煤氣回收量75立方米。
氧氣消耗占能耗總成本的70%以上,為了切實(shí)降低氧氣消耗,他們從轉爐用氧、連鑄機用氧等層面抓起,采取相關(guān)措施,優(yōu)化用氧結構,極大地促進(jìn)了氧氣消耗大幅度降低。轉爐用氧方面,他們從穩定操作入手,規范和完善了供氧制度,積極摸索吹煉用氧新模式,采取了前、后期高氧壓,中期低氧壓的分段供氧措施,減少了因轉爐噴濺導致的非正常生產(chǎn)用氧,提高了氧氣利用效率。該廠(chǎng)1號轉爐爐長(cháng)袁廣鑫是轉爐煉鋼指標最優(yōu)秀的爐長(cháng),他在長(cháng)期煉鋼實(shí)踐中摸索出一套“遲、小、多、緩”的先進(jìn)煉鋼操作法,冶煉用氧每小時(shí)可降低100立方米,每天提高經(jīng)濟效益近2000元。在連鑄生產(chǎn)上,他們對火焰切割程序進(jìn)行了系統優(yōu)化,改變了以往切割供氧到零位停止的模式,開(kāi)發(fā)應用了鑄坯切割完畢停止供氧模式,最大限度地減少了非切割氧氣消耗。上半年,該廠(chǎng)氧氣消耗逐月降低,不但實(shí)現了節能降耗、清潔生產(chǎn)的目標,更有效降低了生產(chǎn)成本,噸鋼氧氣消耗成本比計劃下降1.95元,累計降低成本達152萬(wàn)余元。
在水資源管理方面,該廠(chǎng)積極秉承以往節水的成功經(jīng)驗,緊密結合煉鋼生產(chǎn)工藝特點(diǎn),采取相關(guān)措施,努力提高水循環(huán)利用率。他們先后完善了煉鋼泵房、連鑄泵房停開(kāi)水管理規定等多項管理制度,改造了連鑄水循環(huán)系統,實(shí)施了空調用水、煉鋼耳軸等冷卻水回收。為了使供水系統管理模式更加合理,他們還對非生產(chǎn)用水和不可回收水轉用濁循環(huán)水,實(shí)現了生產(chǎn)用水串級使用,進(jìn)一步降低了工業(yè)用水消耗。上半年,該廠(chǎng)的水循環(huán)比達到了95%以上,提高經(jīng)濟效益達50余萬(wàn)元。在用電管理上,該廠(chǎng)抓大不放小,生產(chǎn)、生活用電同時(shí)抓,取得了明顯成效。在生產(chǎn)運行上,該廠(chǎng)牢牢抓住爐機匹配生產(chǎn)這一有利模式,積極優(yōu)化設備運行結構,在滿(mǎn)足生產(chǎn)運行的情況下,努力摸索節電技術(shù)。他們在方坯凈水和方坯濁水兩個(gè)泵站自主設計安裝了4臺無(wú)功補償裝置,使電能消耗降低了10%;該廠(chǎng)出臺了辦公室用電、生產(chǎn)照明用電等多項管理規定,有效地促進(jìn)了電耗進(jìn)一步降低。 (張青林)
《中國冶金報》(2019年07月04日 08版八版)