本報訊 近日,首鋼集團水鋼博宏公司通過(guò)組織攻關(guān)團隊改造水泥生產(chǎn)線(xiàn)3號包裝機庫底,讓該生產(chǎn)線(xiàn)實(shí)現了從人工放料到自動(dòng)放料的轉變。
改造前,該生產(chǎn)線(xiàn)崗位人員既要看好礦粉混料入庫,又要在庫底現場(chǎng)控制柜上控制流量閥,當包裝機前端無(wú)車(chē)或裝小噸位的車(chē)時(shí),經(jīng)常出現倉滿(mǎn)水泥外溢等現象。為助力產(chǎn)線(xiàn)提效升級,該產(chǎn)線(xiàn)攻關(guān)團隊經(jīng)過(guò)現場(chǎng)觀(guān)察,決定在3號包裝機庫底與斜槽風(fēng)機管道之間安裝1臺120噸/小時(shí)的葉輪給料機控制灰量,在PLC(可編程邏輯控制器)柜面上安裝1臺稱(chēng)重儀表,把倉重信號引入PLC中,在原混料系統PLC柜中增加1塊模塊用于邏輯控制,再增加1臺變頻器控制新增葉輪給料機電機轉速,控制其放料量大小。
改造后,該生產(chǎn)線(xiàn)實(shí)現“一鍵啟?!弊詣?dòng)放料控制,降低了工作人員的勞動(dòng)強度,杜絕了安全事故的發(fā)生,同時(shí)也減少了二次揚塵污染,提高了設備穩定性,減少了備件消耗。 (熊鋒 何?;ǎ?nbsp;
《中國冶金報》(2024年01月31日 08版八版)