要改變幾十年的傳統有多難,不言而喻。但鄂城鋼鐵煉鋼廠(chǎng)這群?jiǎn)T工就做到了,他們創(chuàng )下行業(yè)快換中包無(wú)引流盆開(kāi)澆首例。一起來(lái)看看這個(gè)故事~
5月3日早班,煉鋼廠(chǎng)1#連鑄機正在做開(kāi)澆準備,
機長(cháng)楊之軍在工藝群里說(shuō)道
開(kāi)澆墊引流盆的石棉布庫存緊!
機長(cháng)談?wù)?/span>回應
在回貨路上!
雖然只是簡(jiǎn)短的工作信息反饋,但怎樣才能解決石棉布的損耗量咧?談?wù)?/span>又在心里細細琢磨了起來(lái)。
大家可別小瞧了這小小的石棉布,談?wù)?/span>算過(guò)一筆賬:每次做澆次引流盆需墊350*250*2.5mm石棉布18-20塊/每流,每月需消耗石棉布10000塊,引流盆10個(gè),僅耐材消耗每年就是幾十萬(wàn)元。同時(shí)開(kāi)澆后收集引流盆及清理廢鋼渣不僅存在安全風(fēng)險,也增加了鑄機人員的工作量。
這樣耗財耗力的傳統開(kāi)澆模式,為什么不能改變呢?
說(shuō)干就干!連鑄工藝創(chuàng )新小組馬上組織小組成員進(jìn)行創(chuàng )新攻關(guān)。他們發(fā)現:連鑄機開(kāi)澆一直使用的是引流盆開(kāi)澆模式,打破這種傳統的開(kāi)澆模式,必須防范因引流砂過(guò)多,開(kāi)澆后形成卷渣而造成的漏鋼事故的發(fā)生。嚴格控制中包上水口填砂量是所有環(huán)節中的關(guān)鍵所在。找準了關(guān)鍵點(diǎn),小組成員分別制定了多套解決方案進(jìn)行驗證。討論、驗證、再討論、再驗證,經(jīng)過(guò)一個(gè)多月戰高溫反復實(shí)驗模擬比對,最終確定了快換中包無(wú)引流盆開(kāi)澆模式的可行方案。
為確保安全、生產(chǎn)、質(zhì)量受控,創(chuàng )新小組成員大膽設想、小心求證。在相關(guān)技術(shù)人員的嚴格督導下,由生產(chǎn)節奏不太飽滿(mǎn)的1#連鑄機開(kāi)始試行,慢慢摸索、小心推進(jìn)。1個(gè)流、2個(gè)流……7個(gè)流;1#機三班、4#機二班、4#機一班…… 直至6月16日連續10次開(kāi)澆7個(gè)流成功率100% ,快換中包無(wú)引流盆開(kāi)澆模式終于成功了!
此項先進(jìn)操作法不僅解決了安全風(fēng)險及鋼水損耗和石棉布、渣盆消耗問(wèn)題,還減輕了崗位職工的勞動(dòng)強度,每年節約輔材消耗約60萬(wàn)元。
近50年的傳統開(kāi)澆模式,在公司全員崗位創(chuàng )新實(shí)踐的浪潮中,被一群敢想敢做的連鑄人刷新高度,創(chuàng )下行業(yè)快換中包無(wú)引流盆開(kāi)澆首例。他們敢于挑戰、勇于創(chuàng )新、重在實(shí)踐,用自己的實(shí)踐行動(dòng)充分踐行“三個(gè)極致”,為鄂城鋼鐵公司高質(zhì)量發(fā)展助力賦能。(徐玉梅)