在陜鋼集團漢鋼公司計量檢驗中心有這樣一個(gè)班組,他們在技術(shù)上勇于突破、不斷創(chuàng )新,以技術(shù)中的疑難雜癥來(lái)強練筋骨,同時(shí)還為降本增效發(fā)揮了實(shí)質(zhì)性作用,前后累計創(chuàng )效數十萬(wàn)元。班組全員27人,僅2019年就提前完成了5個(gè)進(jìn)步項目的研究工作,并被有效利用于工藝生產(chǎn)環(huán)節。尤其在今年“陜鋼杯”第七屆職業(yè)技能競賽上,4人分別獲得“技術(shù)狀元”“技術(shù)標兵”稱(chēng)號,又為原料化驗室平添諸多傳奇。
分析工陳鵬在檢驗礦石中的硫時(shí)發(fā)現,專(zhuān)用瓷坩堝在使用之后堝底會(huì )有殘渣遺留,導致瓷坩堝徹底報廢。如果能將使用后的瓷坩堝加以利用,完全就可以避免浪費,還能節約不少成本。在三個(gè)月的攻堅期內,陳鵬通過(guò)氮氣吹掃、馬弗爐灼燒,形成了一整套清洗瓷坩堝的流程,解決了瓷坩堝再利用的問(wèn)題,按照化驗室正常消耗量40個(gè)/天來(lái)計算,僅這項費用就可節約上萬(wàn)元。
鉻鐵的質(zhì)量檢測關(guān)系到公司物料采購,身為班長(cháng)的張小紅對此非常重視。前期,在公司不具備檢測能力的情況下,只能通常以委托檢驗的方式來(lái)判定具體質(zhì)量,委托費用是比較大的一筆開(kāi)支。攻關(guān)鉻鐵檢驗的方案制定后,張小紅就和徒弟王嬋進(jìn)行了一次又一次研究。從檢驗流程確立到相關(guān)試劑的自主配制,整整經(jīng)歷了134個(gè)日夜,最終實(shí)現了鉻鐵的自主分析,并與外委機構進(jìn)行數據比對,取得滿(mǎn)意結果。經(jīng)測算,在正常鉻鐵的采購中,全年可節約外委費用約1.9萬(wàn)元。
2019年末,原料化驗室主任李軻在對年終項目收官總結時(shí),發(fā)現鈮鐵合金、鋁鈣合金、焦炭熱反應等試驗存在很大提升空間,隨后他便向中心領(lǐng)導作出請示。11月初,當中心年計劃確定后,他就忙碌在鋁鈣合金檢驗分析上面。鋁鈣合金常用于煉鋼做深層脫氧,對鋼種夾雜物的變性處理有著(zhù)關(guān)鍵作用。在同行業(yè)里,針對鋁鈣合金檢驗大多采用化學(xué)分析,然而它的檢驗效果不僅很不理想,還浪費貴重試劑,更會(huì )產(chǎn)生氣體,不利于人員安全。李軻綜合考慮諸多因素,決定采用物理分析,這樣一來(lái)不用劇烈化學(xué)反應就能得到可靠數據,還能有效解決人員安全問(wèn)題。在鋁鈣制樣環(huán)節,李軻慎之又慎,因為一旦有失誤,就有可能造成價(jià)值三萬(wàn)多元的鉑金坩堝遭到嚴重破壞。一次、兩次、三次……他愈挫愈勇,終于在12月中旬取得了項目的階段性成果。據估測,該項目一旦與官方檢驗機構的數據比對成功,就能填補漢鋼公司鋁鈣檢驗項目的空白。(戚龍)