本報訊 馬鋼1號高爐大修改造工程自去年10月10日開(kāi)工,經(jīng)過(guò)136天的鏖戰,于今年2月24日竣工投產(chǎn)出鐵,兩個(gè)多月來(lái),成效凸顯。1號高爐通過(guò)改造,緩解了鐵水緊缺壓力,經(jīng)濟效益和邊際貢獻較大。與此同時(shí),節能與環(huán)保等方面的“大手筆”改造,使降本增效空間迅猛拓展,社會(huì )與環(huán)境效益豐厚。
1號高爐大修改造工程主要項目有:高爐本體(含爐殼)的設備材料全部重新設計、更換,爐體冷卻用水改為軟水;風(fēng)口平臺改造;出鐵場(chǎng)進(jìn)行平坦化改造;濕法除塵改為干法布袋除塵;采用相應的干法TRT系統;出鐵場(chǎng)除塵增加一臺約100×104立方米/時(shí)除塵系統;新增爐頂單點(diǎn)除塵;重新設計功能完善的中控信息化監控和操作環(huán)境;熱INBA法渣處理改造為環(huán)保底濾法渣處理。
因為項目部的精心設計、創(chuàng )新管理和精確操作,改造后的高爐負荷、噴煤比、利用系數一路攀升,在短短的4天時(shí)間內就已經(jīng)達產(chǎn),比計劃7天時(shí)間達產(chǎn)整整提前了3天,創(chuàng )造了馬鋼高爐達產(chǎn)速度新記錄;鐵水日產(chǎn)也一路攀升,3月中旬達到6000噸之上、3月下旬達到6100噸之上、4月上旬達到6200噸之上。
不僅如此,節能與環(huán)保方面的成效也是亮點(diǎn)頻閃。1號高爐煤氣干法除塵改造,煤氣洗滌水消耗及外排水量為零、每年節水超13萬(wàn)噸;高爐TRT噸鐵發(fā)電量大幅提升,從原先的31千瓦時(shí)/噸提升到45千瓦時(shí)/噸,每月降本達到90多萬(wàn)元。板式預熱器改造,不僅讓設備使用壽命成倍提高、大幅減少了二氧化碳排放,而且能源指標大幅優(yōu)化,提高高爐風(fēng)溫20攝氏度、降低焦比2千克/噸,年降本達到730多萬(wàn)元。1號高爐新增爐前除塵器和出鐵場(chǎng)平坦化改造,大大降低爐前職工的勞動(dòng)強度,安全生產(chǎn)系數大幅提升。同時(shí),出鐵場(chǎng)除塵效果倍增,美觀(guān)整潔,促進(jìn)企業(yè)清潔生產(chǎn),職工對企業(yè)的歸屬感與向心力大為增強。高爐冷卻系統改造,既提高了傳熱效率和冷卻效果,延長(cháng)了冷卻元器件、高爐爐體壽命,還實(shí)現無(wú)廢水排放,年可降能耗費用450多萬(wàn)元,經(jīng)濟效益和社會(huì )效益十分明顯。 (程軍)
《中國冶金報》(2019年05月23日 06版六版)