全國節能降耗“創(chuàng )先爐”
近日,“2022年度全國重點(diǎn)大型耗能鋼鐵生產(chǎn)設備節能降耗對標競賽”結果揭曉:寶武集團鄂城鋼鐵有限公司1號轉爐喜獲全國節能降耗“創(chuàng )先爐”榮譽(yù)稱(chēng)號。
一直以來(lái),煉鋼廠(chǎng)積極踐行“極致能效”工程,扎實(shí)有序推進(jìn)鋼鐵基地能效標桿創(chuàng )建,瞄準“1030工程”總目標,以管理節能、結構節能和技術(shù)節能為主線(xiàn),以控制能源消耗、增強能源生產(chǎn)力、提高能源綜合利用效率為突破口,充分發(fā)揮科技創(chuàng )新引領(lǐng)作用,開(kāi)源節流,助推“雙碳”管理落實(shí)落地。
源頭創(chuàng )新,提高能源產(chǎn)出率
煉鋼廠(chǎng)揭榜攻關(guān)組堅持源頭管控,突破技術(shù)困境和系統缺陷,致力于提升各項能源指標。
在轉爐余熱蒸汽回收上,1號轉爐通過(guò)自主創(chuàng )新蒸汽補水加熱技術(shù),實(shí)現熱量再利用;降低汽包運行水位,控制蓄熱器運行水位穩定,確保蓄熱效率,多措并舉提高蒸汽回收20kg/t以上。
在轉爐煤氣回收上,結合轉爐冶煉前、中、后期煤氣產(chǎn)量不同的特點(diǎn),生產(chǎn)、設備協(xié)同討論優(yōu)化煤氣回收的工藝操作控制,提升回收熱值和回收量。以公司發(fā)電和用戶(hù)為出發(fā)點(diǎn),最大量回收轉爐煤氣,2022年1號轉爐煤氣回收量同比提升7.88Nm3/t。
數據化管控,降低能源消耗率
系統壓力波動(dòng)、數據計量誤差、管道線(xiàn)路跑冒滴漏等是造成能耗上升的重要因素。
煉鋼廠(chǎng)對標管理找差距,積極構建大數據能源管控系統,通過(guò)對能源設備、管道等運行數據進(jìn)行集中采集、處理、分析,實(shí)現能源管理數據化,進(jìn)而實(shí)現對能源計劃、實(shí)績(jì)、平衡、設備、生產(chǎn)調度等全方位的監控和管理分析,建立能源系統網(wǎng)格化管理,實(shí)時(shí)跟蹤分析當日和橫班能耗情況,做到科學(xué)決策,降低能耗。
工藝優(yōu)化,提高能源綜合利用率
1號轉爐穩步提升副槍使用率、自動(dòng)煉鋼率、自動(dòng)出鋼率、爐后自動(dòng)測溫取樣率等,從工藝上減少人為因素影響,提高能源綜合利用率。通過(guò)進(jìn)一步提升操作管理、優(yōu)化過(guò)程控制、穩定生產(chǎn)節奏、標準化操作等多項措施,該轉爐煤氣回收、蒸汽回收、氮氣消耗等各項能耗指標均創(chuàng )歷史最好水平。
2023年6月份,轉爐工序能耗達-30.94kgce/t,再次刷新最低紀錄。(任智)