寶武集團中南股份板材工序近日完成了熱噴印機的升級改造,經(jīng)在線(xiàn)調試使用,達到預期使用效果,可以滿(mǎn)足熱分剪后板面標識的需求。
之前板材工序堆冷板下線(xiàn)時(shí)需要人工進(jìn)行在線(xiàn)標識,根據堆冷板要求,下線(xiàn)鋼板的溫度都在350度以上,在線(xiàn)標識時(shí)員工要對著(zhù)生產(chǎn)計劃單,在輥道邊使用高溫蠟筆對鋼板的板面和側面進(jìn)行手寫(xiě)標識,手寫(xiě)標識時(shí)間長(cháng)、效率低,還容易出現標識手寫(xiě)錯誤,同時(shí)人員需要長(cháng)時(shí)間接觸高溫鋼板,容易被高溫鋼板灼傷,存在安全隱患。原來(lái)在鋼板熱矯直后有個(gè)熱噴印機,因工藝升級已停用許久,其噴印組件也已銹蝕堵塞。為進(jìn)一步提升現場(chǎng)工作效率,板材工序提出將該熱噴印機移位到精整三號冷床出口位置,將其柜體元器件、噴印組件等進(jìn)行更換,控制系統升級改造為PLC控制系統,并加裝側噴印機,將其長(cháng)旋轉臂改為機器手,增加數據通訊模塊,熱噴印標識系統操作軟件升級實(shí)現二、三級數據聯(lián)網(wǎng)及側噴印機通訊連接。
熱噴印機完成升級改造后,采用了工業(yè)機器人,可實(shí)現高溫鋼板的在線(xiàn)自動(dòng)標識,標識后下線(xiàn)堆冷,實(shí)現全自動(dòng)化控制,無(wú)需人工進(jìn)行標識,提高了生產(chǎn)的效率,并確保了每件鋼板的信息準確無(wú)誤,降低了員工的勞動(dòng)強度,有效避免了相應的安全隱患。(陳睿)