近日,新余鋼鐵股份有限公司煉鐵廠(chǎng)噴煤車(chē)間針對11#高爐噴煤系統布袋除塵設施老化破損嚴重,導致環(huán)境污染和資源浪費的狀況,以及崗位職工勞動(dòng)強度大的現象,通過(guò)調整工藝操作參數和有針對性的技術(shù)改造,徹底解決了這一噴煤生產(chǎn)難題,確保了噴煤制粉的穩定順行。
11#噴煤系統是11#高爐的配套設備,為確保11#高爐的噴煤生產(chǎn),降低煉鐵成本。新鋼公司煉鐵廠(chǎng)噴煤車(chē)間針對制粉系統的主要設備箱體內的1152條布袋由于生產(chǎn)年限長(cháng),在工作中容易出現布袋箱蓋板密封不嚴和反吹管脫落的現狀,遇到雨天時(shí)雨水容易灌入箱體內,加速了布袋的老化破損,造成煤粉跑冒而污染環(huán)境,同時(shí)也導致資源的浪費和崗位職工清理煤粉的勞動(dòng)強度大。近日,新鋼公司煉鐵廠(chǎng)噴煤車(chē)間組織工程技術(shù)人員,對箱體內老化破損的布袋和硅膠密封條重新更換,并對袋式收粉器反吹氣源壓力由原來(lái)的0.5兆帕調整為0.4兆帕,以減輕布袋的沖擊力;同時(shí),他們還將主排風(fēng)機風(fēng)量由原來(lái)的每小時(shí)83000m3調整為75000m3以下,以減輕布袋的摩擦阻力。通過(guò)這一技術(shù)改造,有效提高了袋式收粉器的運行效率,節約了生產(chǎn)成本,延長(cháng)了布袋的使用壽命,而且減輕了崗位職工處理跑冒煤粉的勞動(dòng)強度。據測算,僅這項小革新,每年可為廠(chǎng)增創(chuàng )直接經(jīng)濟效益15萬(wàn)元以上。 (萬(wàn)新東 陳黎)