3月11日,寶武集團中南股份煉鋼廠(chǎng)一工序1號轉爐副槍系統、智能煉鋼(靜、動(dòng)態(tài)模型)控制系統完成改造順利投用,這是繼煉鋼廠(chǎng)二工序“一鍵煉鋼”投用后智慧煉鋼又一成果。
目前國內大部分轉爐煉鋼還處于經(jīng)驗煉鋼階段,要依據操作者對爐口火焰的觀(guān)察(俗稱(chēng)“看火”)來(lái)判斷爐內化學(xué)反應進(jìn)行的程度、爐渣形成的程度等?!敖?jīng)驗煉鋼”學(xué)習時(shí)間長(cháng),通用性不足,需要熟練工人憑經(jīng)驗完成,質(zhì)量不穩定且帶有一定危險性,一定程度上制約著(zhù)煉鋼技術(shù)的發(fā)展。
為擺脫“經(jīng)驗煉鋼”的操作瓶頸,中南股份開(kāi)展了“智慧煉鋼”研究,將煉鋼操作工的“看火”交給計算機和相關(guān)設備,通過(guò)動(dòng)態(tài)模型實(shí)時(shí)計算鋼水溫度和碳含量確定吹煉終點(diǎn),實(shí)現從下槍吹煉到冶煉終點(diǎn)的全過(guò)程動(dòng)態(tài)自動(dòng)控制,從而實(shí)現轉爐“一鍵煉鋼”。煉鋼一工序投產(chǎn)已20年,智慧化程度相對較低,為實(shí)現“一鍵煉鋼”,煉鋼廠(chǎng)在二工序實(shí)現“一鍵煉鋼”的經(jīng)驗基礎上,根據實(shí)際,增加轉爐副槍等功能性改造。
改造后的轉爐副槍系統有自動(dòng)測溫、取樣的功能,能有效代替人工取樣、測溫作業(yè),不僅每爐鋼可縮短冶煉時(shí)間約100秒,而且可降低作業(yè)的安全風(fēng)險。智能煉鋼(靜、動(dòng)態(tài)模型)控制系統已實(shí)現從轉爐吹煉開(kāi)始到轉爐鋼水出鋼完成的煉鋼工序智能跟蹤控制,實(shí)現“一鍵煉鋼”功能,可提升生產(chǎn)效率、轉爐吹煉終點(diǎn)碳、溫雙命中率,減少鋼鐵料消耗,改善產(chǎn)品質(zhì)量等。
為確保改造完成后快速投用,并達標達效,中南股份煉鋼廠(chǎng)對標學(xué)習二煉鋼作業(yè)區操作,分析設備、操作異同,提前研究制定操作規范標準,同時(shí)借用原有自動(dòng)煉鋼技術(shù),提高轉爐吹煉終點(diǎn)碳、溫雙命中率。改造調試過(guò)程中,技術(shù)人員每天都兢兢業(yè)業(yè)跟蹤調試設備,反復嘗試、改進(jìn)、驗證,一點(diǎn)一滴進(jìn)行優(yōu)化完善,最終成功實(shí)現“一鍵煉鋼”目標。(黃寶華)