寶武集團中南股份特軋廠(chǎng)通過(guò)尋找最優(yōu)入庫路徑,縮短生產(chǎn)物流,減少無(wú)用功的在線(xiàn)設備、輥道、電機等啟動(dòng),1月份板材精整噸鋼電耗降低至3.498kWh/t,對比歷史最優(yōu)的3.55kWh/t下降了0.052kWh/t。
隨著(zhù)市場(chǎng)變化,產(chǎn)品訂單結構發(fā)生調整,2023年下半年開(kāi)始,特軋廠(chǎng)板材工序的合金模具板和厚規格優(yōu)碳板的軋制量變大,作為后工序的板材精整作業(yè)區面臨著(zhù)前所未有的生產(chǎn)組織壓力。為確保鋼板在訂單交貨期內順利完成入庫交貨,同時(shí)還要完成各項成本、效率、質(zhì)量等生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)指標管控,板材精整作業(yè)區多措并舉,尋找最短路入庫路徑,保障現場(chǎng)生產(chǎn)正常、穩定、有序、可控。
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首先是對大批量生產(chǎn)的合金模具板,按熱處理區、探傷區和硬度檢測區等區域進(jìn)行規范堆放管理;在鋼板拋丸后按照相關(guān)工藝進(jìn)行二次分開(kāi)堆放,減少熱處理模具板倒垛次數和行車(chē)吊運次數;通過(guò)減少熱處理入爐間隙時(shí)間,提升熱處理生產(chǎn)效率,確保合金模具板順利完成后續的熱處理生產(chǎn)工藝,對出爐后完成硬度檢測后的合金模具板進(jìn)行集中入庫檢驗。其次,要對在三號庫完成火切工藝的鋼板,利用離線(xiàn)噴印“三件套”,能在三號庫噴印完鋼板信息標識的,絕不轉運回線(xiàn)上,直接在三號庫及時(shí)進(jìn)行檢驗入庫。最后的重點(diǎn)是對現場(chǎng)需要轉回線(xiàn)上進(jìn)行稱(chēng)重入庫的鋼板,通過(guò)改善入庫路徑,由之前的3號庫的25號行車(chē)吊運轉至5號平板車(chē)到4號庫,再由17號行車(chē)轉運至雙邊剪前入口輥道,從輥道運至2號橫移鏈進(jìn)行檢驗,檢驗后再進(jìn)行噴印、稱(chēng)重、入庫,現已改成由3號庫的26號行車(chē)轉運至7號平板車(chē)到1號庫,再由21號行車(chē)吊運到2號橫移鏈進(jìn)行檢驗、噴印、稱(chēng)重、入庫,大幅縮短入庫路徑,提高作業(yè)效率。(陳睿)