為提升煉鋼用石灰質(zhì)量,寶武集團中南股份煉鋼廠(chǎng)焙燒作業(yè)區組織成立攻關(guān)小組開(kāi)展相關(guān)攻關(guān),煉鋼精煉用石灰含粉量降到了10%以?xún)?,成效顯著(zhù)。
攻關(guān)小組采取了多項改善措施:一是把好進(jìn)廠(chǎng)原材料質(zhì)量關(guān),對進(jìn)廠(chǎng)原材料每班檢查拍照,發(fā)現粒度超大、碎石黃泥較多的情況,及時(shí)反饋給上級,必要時(shí)啟動(dòng)粒度抽查,督促礦山進(jìn)行質(zhì)量整改,確保精料方針得以有效落實(shí)。該措施實(shí)施以來(lái),進(jìn)廠(chǎng)原材料外觀(guān)質(zhì)量明顯改善,能滿(mǎn)足工藝要求。二是提升設備功能精度,及時(shí)對存在問(wèn)題的空氣炮、換向閥硅膠等設備進(jìn)行檢修更換,保證了窯內氣流走向正確,煤氣與空氣配比合理。三是操作上按照不同礦點(diǎn)石頭實(shí)施不同控溫,升溫或降溫操作按5℃的幅度執行,避免調溫幅度過(guò)大引起質(zhì)量波動(dòng)。四是要求每班對麥窯出窯石灰質(zhì)量進(jìn)行檢查拍照,發(fā)現質(zhì)量異常及時(shí)分析并采取提高通道溫度等措施進(jìn)行調整。五是為減少煉鋼用精煉石灰含粉量,采取了清通堵塞的振動(dòng)篩網(wǎng)與減少入倉石灰落差等措施,有效減少了煉鋼精煉用石灰的含粉量,煉鋼精煉用石灰含粉量由15%–20%降到了10%以?xún)取?/p>
通過(guò)采取以上措施,煉鋼用石灰實(shí)物質(zhì)量能長(cháng)時(shí)間穩定在二級品以上的水平,能較好滿(mǎn)足煉鋼要求。 (黃寶華 張振峰)