寶武集團韶鋼松山煉鋼廠(chǎng)以“一切成本皆可降,一切成本皆要降”的精神,深入推進(jìn)降本增效工作,全廠(chǎng)員工以現場(chǎng)為中心,挖掘降成本潛力點(diǎn),降低生產(chǎn)成本。8月,一煉鋼作業(yè)區降低50鋼精煉渣料消耗,實(shí)現月降本7.72萬(wàn)元。
8月,一煉鋼作業(yè)區管理、技術(shù)人員在現場(chǎng)生產(chǎn)中跟蹤新發(fā)現,板坯50LF鋼或50RH鋼在LF精煉爐生產(chǎn)過(guò)程中,容易出現爐渣偏稠的現象。爐渣偏稠不僅影響爐渣吸附鋼水夾雜的能力,還影響鋼水脫氧脫硫以及電極升溫的效率,而在精煉過(guò)程爐渣偏稠時(shí)需要采用螢石調節爐渣流動(dòng)性,這樣一來(lái),不僅導致精煉渣料消耗上升增加成本,還增加對鋼包耐材的侵蝕以及對環(huán)保的壓力。
面對這一成本、質(zhì)量、環(huán)保改善點(diǎn),一煉鋼作業(yè)區黨支部積極發(fā)揮戰斗堡壘作用,組織各班進(jìn)行討論分析,從影響鋼水質(zhì)量控制的角度全面研究降低精煉渣料的可行性,然后在可行的范圍內再從成本角度先預算可降低的成本。通過(guò)先算后干,與技術(shù)線(xiàn)溝通如何調整渣料配比與用量,達到改善爐渣流動(dòng)性以及降低渣料消耗的目的。最后制定出相關(guān)方案,技術(shù)人員再次到現場(chǎng)跟蹤操作以及使用效果,發(fā)現爐渣改善效果較好。在開(kāi)展一系列試驗跟蹤中,鑄柸質(zhì)量也未見(jiàn)有異常。為此,該作業(yè)區繼續擴大試驗,不斷優(yōu)化渣料用量,邊算邊干,干完再算,摸索在保證鋼水質(zhì)量合格前提下,精煉渣料可降低多少。
8月份,該鋼種的精煉渣料消耗對比7月份有明顯降低,鋁礬土加入量降低100公斤/爐,石灰加入量降低194公斤/爐,螢石加入量降低72公斤/爐,有效降低了50鋼精煉渣料消耗,實(shí)現月降本7.72萬(wàn)元。
煉鋼廠(chǎng)一煉鋼作業(yè)區黨支部組織管理、技術(shù)人員主動(dòng)出擊,多到現場(chǎng)發(fā)現問(wèn)題、改善問(wèn)題,從細節著(zhù)手,利用專(zhuān)業(yè)技術(shù)知識與豐富的現場(chǎng)經(jīng)驗,不斷優(yōu)化生產(chǎn)工藝,降低生產(chǎn)成本,實(shí)現了成本、質(zhì)量、環(huán)保多重效益。(黃寶華 梁森泉)