
圖為首鋼股份順義冷軋成品庫。

圖為首鋼股份順義冷軋攻關(guān)團隊成員探討問(wèn)題。

圖為首鋼股份順義冷軋攻關(guān)團隊成員實(shí)地檢測產(chǎn)品中。
本報訊 近日,首鋼股份順義冷軋2號鍍鋅線(xiàn)高于產(chǎn)品設計寬度上限的拓寬測試卷成功下線(xiàn),這對其進(jìn)一步增強冷軋鍍鋅汽車(chē)板接單能力、提高汽車(chē)板客戶(hù)保供水平具有重要意義。
為滿(mǎn)足市場(chǎng)需求,首鋼股份順義冷軋學(xué)習國外先進(jìn)經(jīng)驗,以?xún)?yōu)化產(chǎn)品結構、提升產(chǎn)能為導向,集中技術(shù)骨干,通過(guò)技術(shù)論證、方案實(shí)施,對現有設備進(jìn)行自主升級改造,突破設備瓶頸;圍繞拓寬2號鍍鋅線(xiàn)的產(chǎn)品目標,梳理出28項設備升級改造內容,著(zhù)手進(jìn)行自主升級改造,集中解決了制約拓寬生產(chǎn)的系統穩定運行等“卡脖子”難題。其升級改造項目如下:
自動(dòng)化攻關(guān)組對帶鋼穩定運行系統的檢測和控制范圍進(jìn)行拓寬。經(jīng)過(guò)多次討論交流,他們發(fā)現不論是新采購備件還是廠(chǎng)家修復調整方案,都面臨成本高、周期長(cháng)的問(wèn)題。自動(dòng)化攻關(guān)組大膽對關(guān)鍵設備自行拆解并進(jìn)行調整測試,經(jīng)過(guò)多項數據測試,摸索出了解決擴展檢測的方法,自主完成了檢測范圍和設備調整升級改造,為產(chǎn)線(xiàn)拓寬節約了時(shí)間,節省改造費用70余萬(wàn)元。
該公司退火爐攻關(guān)組為保證退火爐狀態(tài)穩定,對退火爐進(jìn)行系統維護;通過(guò)仔細檢查,對發(fā)現的設備問(wèn)題采取一系列有效措施;在氣密性檢查中,歷經(jīng)監測檢查-發(fā)現問(wèn)題-解決問(wèn)題-驗證結果等重復而繁瑣的步驟,對每一處進(jìn)行一一確認,進(jìn)行嚴格細致的測試,啟車(chē)后爐內跑偏現象改善明顯,保護氣體消耗量比前期降低26%。
該公司機械設備攻關(guān)組一處一處核對圖紙、測量通道線(xiàn)尺寸,為解決帶鋼拓寬后易發(fā)生爐區出口部位刮蹭的問(wèn)題,他們分析歷史生產(chǎn)數據、查驗技術(shù)資料,反復對比驗證,最終提出利用現有設備備件進(jìn)行特定功能設計的改造方案,大幅壓縮了加工周期,節省改造費用近60萬(wàn)元。
鍍鋅線(xiàn)拓寬設備升級改造是首鋼股份順義冷軋學(xué)習巴登鋼廠(chǎng)持續精益改善的一個(gè)縮影,在“責任到人、標準在先、方案保障、高效協(xié)同”的指引下,此次設備升級改造解決了困擾其生產(chǎn)和產(chǎn)品質(zhì)量的設備問(wèn)題,恢復了設備精度,為拓寬汽車(chē)板保供之路提供了強有力支撐。(吳若瑤 孫建華 圖/文)
《中國冶金報》(2021年9月2日 04版四版)