12月16日,從馬鋼煉焦總廠(chǎng)能源分廠(chǎng)傳出喜訊:截至當日,該分廠(chǎng)發(fā)電系統2020年發(fā)電總量突破5億千瓦時(shí)大關(guān),提前15天完成全年生產(chǎn)目標,創(chuàng )出歷史同期最好水平。發(fā)電主要生產(chǎn)技術(shù)指標噸焦發(fā)電量,逼近130kwh/t,處于行業(yè)先進(jìn)水平。并且,自10月起日均外供蒸汽約600噸,滿(mǎn)足了下道工序需求。
近年來(lái),能源分廠(chǎng)致力于汽輪發(fā)電生產(chǎn)產(chǎn)能提升。為此,這個(gè)分廠(chǎng)積極進(jìn)行工藝優(yōu)化、技術(shù)攻關(guān)。圍繞煉焦總廠(chǎng)積極推進(jìn)整合融合、努力堅持高質(zhì)量發(fā)展的目標,該分廠(chǎng)把提高干熄焦發(fā)電量作為節能增效的重要手段,堅持系統優(yōu)化、持續挖潛,探索發(fā)電運行規律,研究提高發(fā)電效率有效途徑,不斷提升發(fā)電生產(chǎn)效益。針對制約汽輪發(fā)電機組負荷運行的原因,認真進(jìn)行分析,制定整改措施,并逐步予以實(shí)施。其中最著(zhù)名的是,成功對4號汽輪發(fā)電機組通流部分進(jìn)行改造后,機組發(fā)電效率提升逾15%,每年多發(fā)電量1800萬(wàn)千瓦時(shí),每年多創(chuàng )效益超過(guò)600萬(wàn)元。1至5號機組近來(lái)的每次定修,都旨在降低機組振動(dòng)、提升運行效率。其中尤為值得稱(chēng)道的是,年中持續43天的3號機組大修,為該機組投產(chǎn)以來(lái)動(dòng)作最大的一次檢修,大量自動(dòng)化技術(shù)納入改造,其中汽輪機控制系統由純液壓控制,改為DEH電液數字調節,有效夯實(shí)了日后發(fā)電效率提升的基礎。
據悉,能源分廠(chǎng)這樣的發(fā)電成績(jì),是在這樣的背景下取得的:今年10月,該分廠(chǎng)兩臺35噸燃氣鍋爐應上級生產(chǎn)結構變化需要,正式停爐退役。分廠(chǎng)克服困難、靈活調整,通過(guò)采用一發(fā)電系統主供、二發(fā)電系統輔供的蒸汽供應方式,完美實(shí)現了以發(fā)電系統替代鍋爐系統,滿(mǎn)足煉焦總廠(chǎng)以及兄弟單位生活、生產(chǎn)用汽需求的角色轉變。 (李開(kāi)慶)