2020年,陜鋼集團龍鋼公司軋鋼廠(chǎng)高速線(xiàn)材生產(chǎn)線(xiàn)圍繞“節能增效軋制”理念,扎實(shí)對標先進(jìn)找差距,制定措施補短板,引領(lǐng)員工立足崗位,集智融智,創(chuàng )新創(chuàng )效,助推節能增效軋制新突破,為實(shí)現全年生產(chǎn)任務(wù)目標貢獻力量。
換位安裝更便捷 高速線(xiàn)材原精軋機輥箱錐箱的油壓繼電器安裝在輥箱及錐箱周?chē)?,受現場(chǎng)條件制約,油壓繼電器頻繁出現故障,且輥箱和錐箱安裝空間有限,人員維護極為不便。經(jīng)技術(shù)人員多次研究,決定在平臺上打孔并鋪設電纜,將兩線(xiàn)輥箱錐箱油壓繼電器安裝于平臺下面。改造后,不僅避免了漏水對油壓繼電器的損壞,而且便于日常維護,月可減少誤機6小時(shí)。
巧改跑槽提質(zhì)增效 高速線(xiàn)材14#軋機在更換導衛時(shí),必須用行車(chē)起吊跑槽才能安裝拆卸導衛,費時(shí)又費力。軋鋼工多次推敲后,決定在跑槽尾端安裝一個(gè)支撐臂,前端安裝固定一個(gè)掛鉤,當需要更換14#進(jìn)口導衛時(shí),只需將跑槽提起即可進(jìn)行拆裝作業(yè),單次可節約10分鐘時(shí)間,有效提高了過(guò)鋼節奏。
巧加魚(yú)線(xiàn)穩生產(chǎn) 高速線(xiàn)材預精軋區域是懸臂二輥式平立交替布置,其上方設有安全保護罩,當其內部產(chǎn)生廢鋼時(shí),只能通過(guò)過(guò)鋼中電流進(jìn)行事故判斷,具有滯后性。為解決這一問(wèn)題,技術(shù)人員在預精軋內部安裝兩根魚(yú)線(xiàn),并在電氣控制系安裝“事故聯(lián)鎖程序”。產(chǎn)生廢鋼時(shí),魚(yú)線(xiàn)燒斷、線(xiàn)錘落下,接近開(kāi)關(guān)得到信號,2#飛剪啟動(dòng)自動(dòng)碎斷功能,防止預精軋內部多余廢鋼。此項改造,預精軋廢鋼量減少20%,有效提高了作業(yè)率。(牛君鳳)