冷軋連退生產(chǎn)線(xiàn)是江西新鋼集團公司自動(dòng)化控制水平最高的一條線(xiàn),全線(xiàn)除入口、平整機、出口關(guān)鍵崗位,其余區域無(wú)操作人員。年設計產(chǎn)量70萬(wàn)噸,平均每天約1944噸,平均全線(xiàn)生產(chǎn)速度為260米每分鐘。在保證爐子工藝段高速生產(chǎn)的同時(shí),留給入口上卷、平整機換輥、出口剪切穿帶卷取、大概最低只有3分鐘的時(shí)間,退火爐、平整機以及出口圓盤(pán)剪的穩定正常運行,直接影響鋼卷的成材率,嚴重可能引起停機斷帶。
設備投產(chǎn)至今,圓盤(pán)剪系統設備(包括廢邊卷球機)一直故障率很高,圓盤(pán)剪切邊精度差,切邊帶鋼時(shí)有邊浪產(chǎn)生;刀頭卡鋼,引起停線(xiàn)問(wèn)題;廢邊卷球機功能缺失,不能正常使用;連退后的成品又要去重卷線(xiàn)切邊,反復浪費很大。通過(guò)分析出口剪切區域工藝及設備,新鋼公司自動(dòng)化部軋材自動(dòng)化車(chē)間連退作業(yè)區技術(shù)人員發(fā)現影響的因素主要有:一、刀刃的質(zhì)量和刀片的縫隙及重疊量的標定調整;二、剪切區域的張力;三、廢邊卷取機不堆料的連續正常運轉。
針對上述原因,新鋼自動(dòng)化部連退作業(yè)區技術(shù)人員做了如下改進(jìn):
一是根據工藝要求修改圓盤(pán)剪自動(dòng)控制程序:優(yōu)化圓盤(pán)剪區域的張力控制,解決圓盤(pán)剪區張力波動(dòng)大引起帶鋼抖動(dòng),邊部起浪問(wèn)題;對圓盤(pán)剪的重疊量、間隙量自動(dòng)標定控制進(jìn)行分析完善,提高數據的準確性。二是對廢邊卷球機的控制系統進(jìn)行改造,修改程序:原系統只能在機旁操作,現在出口操作室制作操作畫(huà)面,操作人員實(shí)現了遠程操作,降低了勞動(dòng)強度;因廢邊卷球機在運行時(shí)振動(dòng)很大,卷徑測量改用激光檢測儀,比原來(lái)用編碼器測量更穩定;機械臂位置控制原來(lái)用接近開(kāi)關(guān),現用編碼器定位,接近開(kāi)關(guān)作為極限位,增強了精度和穩定性;在卸卷時(shí)卷取機能自動(dòng)卷取,手動(dòng)切卷后系統能夠正常投入自動(dòng)運行。三是畫(huà)面增加保養提示:將所有刀片行走的公里數納入自動(dòng)累計,分A/B刀分別累計計算,以便于提醒計劃換刀。
通過(guò)技術(shù)改造,大大降低了設備運行故障率,實(shí)現了遠程控制,減少了操作人員,降低了維護人員的勞動(dòng)強度,實(shí)現了對帶鋼邊部高精度、全自動(dòng)剪切。(嚴小斌、鄒勇齊)