為了保證生產(chǎn)高效化,日前,方大特鋼開(kāi)展軋線(xiàn)穩定性攻關(guān),利用改軋時(shí)間對軋機、導衛進(jìn)行有效整改,規范崗位人員操作行為,截止到目前,棒材生產(chǎn)線(xiàn)穩定性得到了有效提高,保證了生產(chǎn)的高效化。
據了解,棒材線(xiàn)以往粗中軋道次經(jīng)常發(fā)生工藝事故,每次處理時(shí)間較長(cháng),給高效化生產(chǎn)帶來(lái)很大障礙。為了提高生產(chǎn)效率,有效解決粗中軋區域不穩定造成的工藝事故,該公司成立軋線(xiàn)穩定性攻關(guān)小組,對影響粗中軋區域穩定性因素的軋機、導衛進(jìn)行攻關(guān),通過(guò)采取制作平軋機吊桿,來(lái)有效保證軋機過(guò)鋼時(shí)的穩定性;針對立軋機進(jìn)口導衛使用周期特點(diǎn),利用待溫換槽時(shí)間對導衛進(jìn)行周期性更換,有效避免了導衛使用時(shí)間長(cháng)卡死造成的工藝事故;要求崗位工將各架軋機料型控制在標準范圍內,嚴格執行標準化作。自取攻關(guān)措施以來(lái),取得了良好效果,軋線(xiàn)穩定性得到了很大的提升,粗中軋事故率明顯得到控制,有效的提高了生產(chǎn)效率,保證了生產(chǎn)的穩定高效運行。