本報訊(記者王漢杰 通訊員李淑芳)近日,酒鋼宏晟電熱公司2×350兆瓦機組乏汽余熱回收供熱改造項目建成,投運后可有效回收2×350兆瓦機組間冷塔上方的熱量,成功用于熱網(wǎng)加熱,實(shí)現了節能減排和清潔供熱雙贏(yíng)。
“火電企業(yè)離不開(kāi)間冷塔,間冷塔排放出來(lái)的熱量都是發(fā)電過(guò)程中產(chǎn)生的冷源損失,被稱(chēng)為乏汽。以前這些乏汽直接排放到大氣中,造成了資源的浪費?!痹摴?×350兆瓦機組運行助理工程師梁鵬介紹說(shuō),汽輪機的冷源損失是火力發(fā)電中能量損失最大的一部分,機組在純凝工況下,冷源損失約占發(fā)電能量的60%左右,就算機組在供熱工況下,冷源損失也能占發(fā)電能量的30%左右。如果能將這部分冷源損失進(jìn)行回收用于集中供熱,相當于在不增加燃煤能耗的基礎上,節省的熱網(wǎng)抽汽可用于增發(fā)電量,同時(shí)還能顯著(zhù)增加供熱能力,有效降低機組電煤消耗。
梁鵬介紹說(shuō),目前大部分電廠(chǎng)用冷卻水的熱交換來(lái)制暖,這種方式成本低,但效率不高。怎樣才能在提高供熱能力的同時(shí)增加發(fā)電量?經(jīng)過(guò)研究分析,該公司技術(shù)人員將目光放在了乏汽上,嘗試把間冷塔排出的余熱回收起來(lái)制暖。
通過(guò)多方考察調研,該公司結合自身機組特點(diǎn),制訂了可行性報告,成立“乏汽回收利用技術(shù)”項目攻關(guān)小組,開(kāi)展“2×350兆瓦機組乏汽余熱回收改造”工作。該組技術(shù)人員編制過(guò)冬防凍方案、組織人員培訓、對生產(chǎn)運行班組進(jìn)行預演,在不斷提高操作人員技能水平的同時(shí),控制各項不穩定因素,為技改后的機組穩定順行奠定了基礎。
該項目建設過(guò)程中,該組采用“建管一體化”模式有序推進(jìn),相關(guān)人員統籌優(yōu)化資源配置,積極組織計劃實(shí)施,嚴格落實(shí)質(zhì)量責任制和程序性文件要求,有力促進(jìn)了工程建設管理工作。經(jīng)過(guò)2年的努力,今年2月份,2×350兆瓦機組乏汽余熱回收供熱改造項目順利投用。
該項目實(shí)施后,在總標準煤投入不變的情況下,采暖抽汽量減少,節約的抽汽在達到原排汽參數時(shí)年可增發(fā)電量8000萬(wàn)千瓦時(shí),增加供電收益2104萬(wàn)元。因低壓缸做完功的乏汽被熱泵有效利用,機組冷源損失減少,2×350兆瓦機組年可節約標準煤4200噸,有效改善了冬季采暖期的空氣質(zhì)量。
據測算,該項目改造后,2×350兆瓦機組供熱能力由900萬(wàn)平方米增加到1100萬(wàn)平方米,年可供熱量為493.6萬(wàn)吉焦,其中乏汽余熱供熱量為263.6萬(wàn)吉焦,相當于每年可節約標準煤9.49萬(wàn)噸,乏汽利用率占比為53.4%,采暖季標準煤耗約降至254.9克/千瓦時(shí),與單獨抽汽供熱系統相比,實(shí)施該工程后采暖季多發(fā)電量約10434萬(wàn)千瓦時(shí),實(shí)現了效益最大化。
《中國冶金報》(2022年6月30日 08版八版)