本報訊 近日,河鋼承鋼通過(guò)對煉鐵5號高爐爐前除塵系統進(jìn)行改造升級,有效促進(jìn)除塵系統的穩定運行。經(jīng)檢驗測算,年可節約耗電量129.6萬(wàn)千瓦時(shí),降低費用73.8萬(wàn)元。
該公司5號高爐爐前除塵系統分為3個(gè)PLC(可編程邏輯控制器)系統控制,當任意一個(gè)PLC出現問(wèn)題時(shí),都會(huì )導致除塵系統停運,影響高爐生產(chǎn)。為此,該公司充分利用現有技術(shù)平臺,成立課題攻關(guān)小組,制訂時(shí)間節點(diǎn),精心組織、周密部署,積極開(kāi)展了除塵系統的改造工作。該公司將原來(lái)3個(gè)PLC系統進(jìn)行功能合并,改造后的PLC系統為1個(gè)主站和5個(gè)從站,有效減少了系統之間繁雜的線(xiàn)路連接。
與此同時(shí),該公司更換高壓變頻器,選用西門(mén)子“完美無(wú)諧波變頻器6SR550”,且將冷卻設備改為空水冷系統。該公司改造后的除塵系統上線(xiàn)運行后,使用效果良好,程序控制更加穩定,實(shí)現了5號高爐爐前除塵的控制目標。經(jīng)過(guò)長(cháng)期使用證明,使用高壓變頻器控制后,電流降低15A(安培)以上,在滿(mǎn)足環(huán)保要求的同時(shí)有效節約了電能。 (田海霞 金利佳 馬國君)
《中國冶金報》(2020年12月03日 08版八版)