本報訊(記者魏慶軍 通訊員柳海兵 董晚)6月14日,《中國冶金報》記者在安鋼焦化廠(chǎng)皮帶機抑塵治理樣板工程現場(chǎng)看到,使用安鋼自主研發(fā)的抑塵治理新型技術(shù)改造后的皮帶機,現場(chǎng)粉塵完全鎖定,徹底解決了二次揚塵污染問(wèn)題。
今年初以來(lái),安鋼緊盯創(chuàng )建A級環(huán)境績(jì)效企業(yè)目標,計劃再投資12億元,啟動(dòng)新一輪環(huán)保提升,確保早日實(shí)現全工序、全流程超低排放。其中,治理無(wú)組織排放是重點(diǎn)工作之一。因無(wú)組織排放主要來(lái)自鐵前皮帶轉運及給料系統,因而皮帶機治理又成為無(wú)組織排放治理的重中之重。
為解決皮帶機揚塵問(wèn)題,安鋼曾采用皮帶機封閉專(zhuān)利產(chǎn)品對鐵前部分皮帶進(jìn)行封閉,但此專(zhuān)利產(chǎn)品成本非常高,安鋼皮帶轉運線(xiàn)路達數萬(wàn)米,如全部改造將給企業(yè)造成不小的資金壓力。為此,安鋼建設公司成立了皮帶機抑塵治理攻關(guān)小組,旨在對現有皮帶機給料點(diǎn)進(jìn)行研究改造,解決物料拋灑、改善密封、提高粉塵捕集率、減少無(wú)組織排放問(wèn)題,同時(shí)通過(guò)調整除塵設施運行參數,降低單套除塵設施有組織排放量。
攻關(guān)小組把安鋼煉鐵廠(chǎng)燒結工序皮帶機作為試點(diǎn),摸索出了一套全新的皮帶機雙層密封技術(shù)。在不影響下料的情況下,他們適當改變料流方向,減小下料過(guò)程中料流對膠帶產(chǎn)生的側向沖擊壓力,以減少物料拋灑,并優(yōu)化受料點(diǎn)密封性,增加一次密封腔體積并增設二次密封,以控制二次揚塵。采用該新型技術(shù),不僅維護便捷,大大減少了后期維護人員的工作量,而且治理成本和維護成本大幅降低。同時(shí),他們還在外形上下大功夫,對抑塵裝置進(jìn)行再優(yōu)化、亮化、美化,力爭做到工廠(chǎng)化預制、模塊化安裝。
目前,安鋼建設公司正逐步對以煉鐵廠(chǎng)、焦化廠(chǎng)、運輸部為主的鐵前系統全部皮帶進(jìn)行同步抑塵治理,以支撐好安鋼A級環(huán)境績(jì)效企業(yè)創(chuàng )建,并逐步加大外部市場(chǎng)開(kāi)拓力度。
《中國冶金報》(2020年06月25日 01版一版)