職工“小腦洞” 崗位建新功
——中南鋼鐵鄂城鋼鐵煉鐵廠(chǎng)員工創(chuàng )新二三事
近幾年,中南鋼鐵鄂城鋼鐵煉鐵廠(chǎng)干部員工立足崗位,積極參與崗位創(chuàng )新創(chuàng )效,通過(guò)修舊利廢、技術(shù)革新、設備改造等實(shí)踐活動(dòng),解決制約生產(chǎn)的難點(diǎn)和瓶頸問(wèn)題,用創(chuàng )新為生產(chǎn)賦能,促進(jìn)效率效益雙提升,為公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)高質(zhì)量發(fā)展助力。
小改造一箭雙雕
在煉鐵廠(chǎng)焦化工序,電氣首席點(diǎn)檢梁獻主要負責干熄焦設備系統的正常運維。干熄焦鍋爐是焦化干熄焦系統的重要組成部分 ,其中的除塵器,利用重力除塵原理將循環(huán)氣體中的大顆粒焦粉進(jìn)行分離,減少循環(huán)氣體對鍋爐爐管產(chǎn)生的沖刷磨損,達到保護鍋爐爐管的目的。
一次除塵器底部設有灰斗,上部設有料位計,由于料位計探頭工作在1000多度高溫封閉環(huán)境中,極易損壞,并且料位計非常昂貴,當這個(gè)料位計損壞后,焦粉不能自動(dòng)排出, 導致風(fēng)道變小,大顆粒焦粉吹到鍋爐,對爐管沖刷磨損。用人工控制排出粉焦,不僅過(guò)程繁瑣,還不能精確控制,有時(shí)操作工作還會(huì )忘記操作。
針對生產(chǎn)上出現的這個(gè)問(wèn)題,干熄焦操作班班長(cháng)和工友們都心急如焚:如果能自動(dòng)定時(shí)控制排灰就好了,那樣既滿(mǎn)足生產(chǎn)工藝,又安全準確,減少人工操作。
一箭雙雕的辦法,還真得花一番功夫,梁獻牽住這個(gè)“牛鼻子”,不禁琢磨起來(lái)。通過(guò)開(kāi)動(dòng)腦筋,潛心鉆研,他決定在提升機設備系統進(jìn)行一個(gè)小改造,在PLC里編制控制“定時(shí)自動(dòng)排灰”的程序,從而制定排灰間隔時(shí)間,根據班產(chǎn)量計算排灰時(shí)間,實(shí)現自動(dòng)定時(shí)控制。
說(shuō)干就干!在公司領(lǐng)導的大力支持下,梁獻每日守在干熄焦區域,不斷改進(jìn)實(shí)踐,終于,“一種干熄焦一次除塵排灰控制方式”的改造項目實(shí)施成功。通過(guò)半年的運行,不僅延長(cháng)了爐管使用壽命,節約了設備故障檢修費用,還提高了生產(chǎn)精益化程度,年創(chuàng )造效益在100萬(wàn)元以上。
一個(gè)領(lǐng)頭人和一個(gè)突擊隊
“東區的焦爐水熄電機車(chē)頭已經(jīng)使用19年了,存在很多安全隱患,現在的備用車(chē)頭,雖然經(jīng)多次在線(xiàn)檢修加固和下線(xiàn)修復,在生產(chǎn)滿(mǎn)負荷的時(shí)候,還是很難滿(mǎn)足生產(chǎn)需求。這么大的一個(gè)設備不能完全發(fā)揮作用,經(jīng)常掉鏈子,真是讓人著(zhù)急呀!”煉鐵廠(chǎng)煉焦車(chē)間主任師黃為華在車(chē)間的一次設備周例會(huì )上提出了問(wèn)題。
“發(fā)現問(wèn)題,就攻關(guān)解決吧,不能把問(wèn)題留到明天。攻關(guān)團隊一定要發(fā)揮作用啊?!秉S為華鼓勵大家。他口中的“攻關(guān)團隊”,就是以煉焦車(chē)間技術(shù)骨干為主要力量的攻堅突擊隊。
攻堅突擊隊迎難而上,提前訂購相關(guān)電氣設施,制定電機車(chē)頭的自主制作方案,根據現有的車(chē)輛進(jìn)行升級改造。
如何保證整車(chē)制作、安裝和調試生產(chǎn)兩不誤?既要對電機車(chē)箱體結構進(jìn)行加強設計,還要對氣閥站與電氣柜進(jìn)行合理定位,對操作面板進(jìn)行人性化升級設計,以及整車(chē)的防水保溫、通風(fēng)散熱等情況進(jìn)行合理設計……可謂千頭萬(wàn)緒。
黃為華組織攻堅突擊隊一起商量討論,不斷細化方案,終于達成共識,有了具體的行動(dòng)計劃。他帶頭到現場(chǎng)測量、分析,然后有條不紊地實(shí)施……最后,只用了一個(gè)多月的時(shí)間,就完成了電機車(chē)頭的升級改造。
經(jīng)過(guò)自主改造后,電機車(chē)運行平穩,故障率明顯減少,節省了檢修時(shí)間,提高了運行效率,一定程度上減輕了操作工和維修工的勞動(dòng)強度,可節約采購成本171萬(wàn)元。
修舊利舊出奇兵
煉鐵廠(chǎng)燒結二期脫硫脫硝增壓風(fēng)機原變頻器選型偏小,造成運行中溫升過(guò)高而一直停用,而現電機采用高壓軟啟動(dòng),無(wú)備用啟動(dòng)方式 ,重新更換新變頻器費用較高。
“更換變壓器要幾十萬(wàn)元,甚至更高,公司正提倡降本增效,我們肯定不能對著(zhù)干呀,能省下的才是賺到的呀?!?一時(shí)間,大家心急如焚。
自動(dòng)化車(chē)間班長(cháng)胡勝心中有了一個(gè)想法,他深入現場(chǎng)反復觀(guān)察后,決定開(kāi)展技術(shù)攻關(guān),利舊原變頻器大部分設備以解決難題。
正所謂,心中有數,行動(dòng)才有方。胡勝帶領(lǐng)大家一番忙碌,圓滿(mǎn)完成改造。改造效果果然不一般,節能效果很明顯,日用電量由54500千瓦時(shí)降至40000千瓦時(shí),年節約電費約426萬(wàn)元。大家都對這個(gè)項目的成功豎起了大拇指。
創(chuàng )新在崗位、創(chuàng )效在手中,煉鐵廠(chǎng)全員從點(diǎn)滴抓起,立足崗位,繼續做創(chuàng )新的有心人,為公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)做著(zhù)積極貢獻……