近日,寶武集團中南股份特軋廠(chǎng)組織項目設計單位、施工單位、監理單位以及公司職能管理部門(mén)對高一液壓系統伺服電機節能改造項目進(jìn)行驗收。各部門(mén)現場(chǎng)確認液壓系統伺服電機設備運行狀態(tài)穩定,設備安裝規范標準,項目驗收資料準備齊全,已完成各項遺留整改問(wèn)題。與會(huì )人員一致認同項目改造達到目標,同意項目合格驗收。
特軋廠(chǎng)高一液壓系統伺服電機節能改造項目是在高一線(xiàn)管理水平大幅提升,產(chǎn)能大幅釋放,月度產(chǎn)量持續破紀錄,單耗運行成本增加的背景下,通過(guò)技術(shù)攻關(guān)挖掘出的一個(gè)新的節能降耗金點(diǎn)子。根據用電數據測量,改造前,高一液壓系統平均每小時(shí)總用電量高達281.46kW,通過(guò)對軋線(xiàn)8個(gè)在線(xiàn)液壓系統高壓油泵電機實(shí)施伺服電機節能改造,實(shí)現了液壓系統運行穩定基礎上,降低油泵電機運行電耗的目標。伺服電機投入運行后,液壓系統平均每小時(shí)總用電量已下降到145.07kW,伺服電機節電率達到48.46%,每年可降低電耗成本90萬(wàn)元以上,節電效果明顯。
項目前期的充分調研,方案對比,項目設計、設備采購的全程跟蹤,項目實(shí)施過(guò)程的精心組織,項目調試運行期間的及時(shí)消缺,促使節能目標快速達成,實(shí)現了降本增效良好效果。(羅應義)