“傳感器程序經(jīng)修改后,不僅穩定了生產(chǎn),而且保障了產(chǎn)品質(zhì)量。真棒!”近日,河鋼集團張宣科技鍍鋅產(chǎn)線(xiàn)操作工對前來(lái)巡檢設備的機電公司電控四作業(yè)區軋線(xiàn)電工一組副組長(cháng)高鵬軍稱(chēng)贊道。
原來(lái),在近期生產(chǎn)過(guò)程中,高鵬軍在點(diǎn)檢設備時(shí)發(fā)現部分拉絲機擺臂運行出現偏差與拉拔不均問(wèn)題。高鵬軍深知,拉絲是鍍鋅線(xiàn)生產(chǎn)過(guò)程中關(guān)鍵環(huán)節,一旦出現問(wèn)題,易造成生產(chǎn)不穩定,導致產(chǎn)品質(zhì)量不合格。時(shí)間不等人,在高鵬軍的帶領(lǐng)下,組員們一有時(shí)間便來(lái)到現場(chǎng)觀(guān)察,并把整個(gè)過(guò)程進(jìn)行記錄和繪圖,通過(guò)對各臺拉絲機拉拔生產(chǎn)工序的研判,大家一致認為,拉絲生產(chǎn)過(guò)程中,要保證拉拔單元秒流量相等,防止金屬絲材出現拉拔不均勻或拉斷的情況,各臺拉絲機上的擺臂是感應張力變化以協(xié)調各拉拔單元速度的關(guān)鍵。而擺臂屬氣動(dòng)控制裝置,其運行位移量通過(guò)擺臂傳感器輸出模擬量信號至控制系統進(jìn)行控制,調節拉絲機各拉拔單元間的感應張力,使各拉拔單元正常運行。高鵬軍果斷說(shuō)道:“修改傳感器‘程序’是關(guān)鍵?!?/p>
說(shuō)干就干。高鵬軍組織組員對所有傳感器程序進(jìn)行細致梳理,重新標定調整所有擺臂傳感器位移量運行參數,對拉絲控制系統參數進(jìn)行修改,確保每臺拉絲機擺臂位移一致、氣缸運行速度相同、控制參數與拉絲機擺臂行程完全匹配。同時(shí),職工對每臺拉絲機擺臂氣缸進(jìn)行清理、清洗和加油,確保氣缸運行順暢,提升了傳感器工作性能。
據了解,今年以來(lái),高鵬軍帶領(lǐng)職工解決產(chǎn)線(xiàn)難題28項,技術(shù)創(chuàng )新6項。(岳大旭)