廣東韶鋼松山股份有限公司(簡(jiǎn)稱(chēng)韶鋼)以降低噸鐵水耗、噸礦水耗為目標,全面部署節約用水工作。進(jìn)入7月以來(lái),煉鐵廠(chǎng)新水用量從17749m3/d降低至11909m3/d,超額完成新水使用量131651m3/d計劃目標,節水效果明顯。
提升節水意識,養成節水好習慣
煉鐵廠(chǎng)開(kāi)展節水知識培訓,使全員熟知水資源保護、水污染防治、水環(huán)境治理等知識,對煉鐵廠(chǎng)節水重點(diǎn)技術(shù)改造項目的新技術(shù)、新工藝、新設備起到了積極的推動(dòng)作用;開(kāi)展全員共促節水降耗建言獻策活動(dòng),積極發(fā)動(dòng)全體員工立足崗位實(shí)際,對當前水資源利用、節水用水、節能增效等方面提出合理建議和改進(jìn)措施,并對現場(chǎng)節水工作整改突出的員工給予表?yè)P和鼓勵。推廣節水辦法,使用節水器具,堅持一水多用,讓員工自覺(jué)養成計劃用水、節約用水、重復用水、隨手關(guān)閉水龍頭的良好習慣。進(jìn)一步增強全員責任感,形成珍惜水資源、節約用水的良好風(fēng)氣。
落實(shí)節水措施,優(yōu)化改進(jìn)創(chuàng )效益
煉鐵廠(chǎng)制定《關(guān)于進(jìn)一步加強煉鐵廠(chǎng)節水專(zhuān)項管理工作的通知》,明確責任主體和評價(jià)考核機制。員工們認真做好設備、管道的日常巡檢維護工作,杜絕現場(chǎng)的“跑、冒、滴、漏”現象,滾動(dòng)梳理漏水點(diǎn),制定整改計劃,落實(shí)責任人,及時(shí)處理減少水量損失。
煉鐵廠(chǎng)老焦化區域排洪溝的山水,水流很大,不僅浪費了水資源,對于環(huán)境也有一定影響。煉鐵廠(chǎng)積極采取措施,加班加點(diǎn)組織施工,回收利用,既節約新水用量,也減輕公司中水用量壓力,回收水資源25m3/h。新焦化區域采取間歇供水模式,6月28日至7月10日使用新水由1413m3/d降低至712m3/d?;a(chǎn)中心對制冷站反洗過(guò)濾器及水池排污出來(lái)的廢水專(zhuān)門(mén)搭設了管道引流,將約30立方米每小時(shí)的制冷循環(huán)水連續引流至過(guò)濾器進(jìn)行水質(zhì)凈化,凈化后的水再次引流到煤氣凈化循環(huán)水池當補充水使用,這樣一來(lái)不僅使制冷循環(huán)水得到了連續置換,而煤氣凈化循環(huán)水也因凈化后的制冷循環(huán)水及中水的替代全面停止了外來(lái)生產(chǎn)水的補充,節約對水池補充生產(chǎn)新水約500m3/d。
高爐區域制訂高爐凈循水中水回用方案,該廠(chǎng)領(lǐng)導組織召開(kāi)專(zhuān)項推進(jìn)會(huì ),同時(shí),做好中水回用跟蹤和總結,確保高爐設備安全。目前,高爐本體冷卻水使用新水6月28日至7月10日由7789m3/d降低至4602m3/d。
原料區域積極組織中水改造,加班加點(diǎn)推進(jìn)實(shí)施,目前,已實(shí)行區域使用中水全覆蓋,新水使用量為零。
燒結區域深挖潛力,勇于突破局限,利用兩臺機組大修期間,對整個(gè)管路進(jìn)行重新布管,杜絕原來(lái)“跑、冒、滴、漏”嚴重現象,同時(shí),結合燒結生產(chǎn)工藝特點(diǎn),通過(guò)中水改造,生產(chǎn)工藝用水全部使用中水,配料室清倉裝置、霧炮機、洗車(chē)機等用水點(diǎn),骨干們通過(guò)自力改造,實(shí)現中水置換,使用新水6月28日至7月10日由1228m3/d降低至834m3/d。
同時(shí),與燒結脫硫脫硝作業(yè)區共同制定生產(chǎn)工藝方面節水方案,通過(guò)提高脫硫劑漿液密度、減少?lài)姖{量降低漿液制備用水,同時(shí),回收冷卻水用于漿液制備使用,降低新水用量,使用新水由400m3/d降低至目前的261m3/d。
下一步,煉鐵廠(chǎng)將持續全面治理“跑、冒、滴、漏”現象,加強廢水處理循環(huán)利用,同時(shí)結合生產(chǎn)實(shí)際開(kāi)展工藝節水工作,為公司降本增效作出貢獻。(陸秀容 夏平)