為推進(jìn)綠色、節能、環(huán)保生產(chǎn),有效提高能源利用率,降低能源消耗成本,萍安鋼鐵湘東煉鐵廠(chǎng)強化精細管理,全面做好能源降耗“大文章”。與2021年相比,1-5月份,該廠(chǎng)通過(guò)優(yōu)化風(fēng)氧參數,高爐耗風(fēng)噸鐵降低90立方米,高爐耗氧噸鐵降低2.93立方米;通過(guò)節電措施,燒結用電噸礦降低2.44千瓦時(shí),該廠(chǎng)能源噸鐵降本6.97元,1-5月累計能耗降本500余萬(wàn)元。
煉鐵工序是能源消耗大戶(hù),科學(xué)管理能源消耗是實(shí)現降本增效的有效手段。湘東煉鐵廠(chǎng)從強化能源基礎管理入手,以強化能源數據監控為突破口,從能源管理月追蹤、月分析改為能源管理日追蹤、日分析,同步新增MES系統噴煤壓縮空氣單耗及煤粉日產(chǎn)量等數據,便于快速梳理各項能耗指標進(jìn)行對標,挖掘潛力。高爐工序通過(guò)優(yōu)化工藝操作制度,對上部布料矩陣進(jìn)行創(chuàng )新,降低焦比、提高煤比,推行低硅冶煉,有效改善煤氣分布,提高煤氣利用率,減少風(fēng)氧消耗;燒結工序大力整治漏風(fēng)現象,同時(shí)對主機蒸汽包的蒸汽排水系統進(jìn)行系統改造,使混合料料溫提高到70℃以上,增產(chǎn)增效效果明顯。1-5月燒結機平均利用系數較2021年提高0.073,燒結礦生產(chǎn)率提升,有效促進(jìn)降耗。
另外,通過(guò)查找能耗管理“空白點(diǎn)”,完善配電盤(pán)電表計量,新、老區噴煤安裝電表,實(shí)現精確計量;對耗能設備進(jìn)行排查,結合生產(chǎn)特點(diǎn)及設備設計值,規范開(kāi)停機管理,減少非生產(chǎn)、非必需用電,使電耗進(jìn)一步降低。(鄧麗)