本報通訊員 楊凱 葉偉忠
自今年初開(kāi)展“全員、全方位、全過(guò)程(簡(jiǎn)稱(chēng)“三全”)降本創(chuàng )效”活動(dòng)以來(lái),新鋼集團新良特鋼公司(以下簡(jiǎn)稱(chēng)新良特鋼)通過(guò)緊緊依靠廣大職工辦企業(yè)的重要舉措,從原料進(jìn)廠(chǎng)到成品出廠(chǎng)的全過(guò)程抓好降本創(chuàng )效。該公司職工發(fā)揮聰明才智,通過(guò)爐料結構調整、減少外委費用和設備事故等有效措施,避免鋪張浪費現象,真正做到摳細節降成本。1月份~7月底,該公司實(shí)現降本增效460余萬(wàn)元,取得了較好的經(jīng)濟效益和社會(huì )效益。
調整爐料結構 規范輔料使用
新良特鋼冶煉成本中,電爐車(chē)間占到80%以上,是降本創(chuàng )效的重中之重。為此,該公司于今年初開(kāi)展了降本創(chuàng )效攻關(guān)活動(dòng),利用管理創(chuàng )新、管理提升、管理優(yōu)化等形式,有效降低班組管理成本、崗位工序運行成本,實(shí)現可核算、可量化效益的目標。
一是調整爐料結構。該公司根據爐料市場(chǎng)動(dòng)態(tài)調整爐料結構,特別是加強性?xún)r(jià)比高的爐料的保供工作,在不影響配料質(zhì)量和鋼鐵料收得率的前提下,多“吃”價(jià)格低的渣鋼,少“吃”價(jià)格高的生鐵、廢鋼,為降低裝料成本提供保障。
二是規范使用原輔材料。該公司針對煉鋼輔料碳粉、螢石球等用量大對降成本不利的情況,要求在爐前操作中增強節約意識,優(yōu)化冶煉工藝,減少這些輔料用量。
三是規范合金用量。該公司按照鋼種內控標準控制,對鐵水殘余Mn的有效利用制訂標準,減少合金消耗。
此外,該公司還做好各車(chē)間廢鋼的回收工作,把冷鋼塊、切頭切尾等廢鋼回爐再利用,從而大大降低了生產(chǎn)成本。據統計,僅冶煉環(huán)節這一項,該公司每月就可以節約生產(chǎn)成本50余萬(wàn)元。
加強技術(shù)創(chuàng )新 減少外委費用
該公司在降本增效工作上加強技術(shù)創(chuàng )新,對一些較大較難的設備檢修維護由自己動(dòng)手。該公司鋼包、中包底座在使用過(guò)程中,由于長(cháng)期處在高溫和載重作業(yè)當中,底座容易出現鼓肚變形甚至開(kāi)裂的情況。以往,這些又苦又臟且難度大的活都由外委承接加工或維修,付一筆加工費用既省心又省事。但是,該公司發(fā)揚不怕苦不怕累的精神,一邊學(xué)習摸索,一邊不斷總結,解決了拆卸焊接等方面的難題,確保了這些底座維修質(zhì)量,不僅縮短了加工維修周期,還節省了生產(chǎn)成本。據統計,僅這一項,每年就可以節約外委成本50余萬(wàn)元。如今,該公司對降本增效工作通過(guò)廣泛發(fā)動(dòng),一股開(kāi)源節流、厲行節約的良好風(fēng)氣深入人心,推動(dòng)了生產(chǎn)成本明顯下降。
推行全員管理 減少設備故障
為了確保設備高效、穩定、良好運行,該公司積極推行全員管理,減少設備故障。該公司一方面積極開(kāi)展設備保障能力提升活動(dòng),推進(jìn)設備三級點(diǎn)檢工作,對故障進(jìn)行提前預判,把事故消滅在萌芽狀態(tài);另一方面加強操作人員與檢修人員的信息溝通,推進(jìn)操檢合一,提高檢修人員處理故障的能力。此外,該公司加強對檢修人員的專(zhuān)業(yè)技術(shù)培訓,使他們理論知識與實(shí)踐經(jīng)驗相結合,達到一專(zhuān)多能、一人多崗的能力,不斷適應設備運行要求。今年初以來(lái),該公司未發(fā)生一起等級以上設備事故,設備維修費用與去年相比減少60余萬(wàn)元。
《中國冶金報》(2020年08月19日 03版三版)