新余鋼鐵集團有限公司檢測中心力學(xué)大班通過(guò)QC攻關(guān),有效提高了夏比沖擊試驗效率。據不完全統計,QC攻關(guān)后,夏比沖擊試驗完成的時(shí)間比原來(lái)提高了7至8小時(shí),相當于有效時(shí)間平均每小時(shí)完成28組沖擊,比原來(lái)每小時(shí)16組效率整整提高了70%左右,確保了中厚板產(chǎn)品按時(shí)完成,為公司鋼后檢測提供了周期保障。
該中心力學(xué)大班承擔了公司產(chǎn)品出廠(chǎng)質(zhì)量檢測任務(wù),確保加工檢測周期,及時(shí)反饋檢測結果,才能為公司產(chǎn)品質(zhì)量把好關(guān)口提供保障。其中,夏比沖擊試驗的試樣加工檢測流程長(cháng),耗時(shí)占比極大。以厚板試樣為例,需要經(jīng)過(guò)9道檢測工序,整個(gè)流程下來(lái)在有效時(shí)間內平均每天每小時(shí)完成16組左右,效率極低,工作量大時(shí)甚至無(wú)法保障檢測周期。為此,該中心力學(xué)加工大班QC小組確立了QC攻關(guān)課題《提高夏比沖擊試驗的效率》。
通過(guò)對沖擊試驗流程的梳理和分析,該中心力學(xué)大班發(fā)現原操作方法有許多問(wèn)題:即加工檢測流程多,沒(méi)有制定好人員和崗位的優(yōu)化,停留在各做各的;加工質(zhì)量自查不到位,開(kāi)槽角度、深度、對中性等檢查不到位;加工交接班時(shí)導致中間點(diǎn)名、設備裝夾、清掃等問(wèn)題浪費了很多時(shí)間;無(wú)例行維護計劃,沒(méi)有制定磨床、沖擊機和低溫槽等設備的例行維護計劃,設備故障導致效率降低;人工試驗時(shí)間長(cháng),檢測人員從試樣保溫到擊打耗時(shí)較多。
針對這些問(wèn)題,該中心力學(xué)大班QC小組根據車(chē)間和大班的人員實(shí)際情況,制定出一套優(yōu)化方案,合理安排人員和工作內容,并將原來(lái)的4個(gè)班改成3個(gè)班,早中班連軸轉,使缺員情況得到了緩解。同時(shí),他們還對崗位人員配置進(jìn)行了優(yōu)化,要求崗位之間要相互協(xié)助,避免了忙閑不均的情況。以中板和厚板為例,現在上午8點(diǎn)、10點(diǎn)要做的試樣到下午14點(diǎn)左右幾乎就可以全部做好,這樣早中班的加工時(shí)間比原來(lái)提前4至5小時(shí)做好試樣。此外,該中心還為力學(xué)大班添置了一套全自動(dòng)夏比沖擊試驗機,改變了過(guò)去試驗過(guò)程全部由人力操作的狀況。設備的投入使用,節省人工試驗時(shí)間大約3至4小時(shí),可以實(shí)現24小時(shí)不間斷進(jìn)行試驗,使試驗效率得到極大提高。(張俊 彭紹軍)